西林钢铁电炉节能有新着
发布时间:2007-01-12
来源:中国自动化网
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西林钢铁集团有限公司面对能源日益紧张的严峻形势,积极动脑筋想办法,针对电炉炼钢电能消耗高的实际情况,出“新着”降低电耗,年可创效200多万元。
西钢集团紧紧盯住节能这个关键环节,想“新着”做到高产低耗。第二炼钢厂是电耗大户,西钢集团想方设法从节电放手,取得了实效。
优化工艺降电耗。多年来,二炼钢厂中包一直沿用传统的绝热板砌筑工艺,使用寿命低,频频换包极大地降低了连铸机作业率,如果在电炉连铸应用干式料快换水口中包在同行业很难做到,二炼钢厂解决了这一难题。现在一个中包平均拉钢次数为53次,最高拉钢次数已达62炉,远远大于绝热板中包使用最高拉钢14炉的使用寿命。此工艺的使用,甩掉了频繁吊中包、吊包盖、吊挡钢板等作业程序,大幅度降低连铸跨天车使用频次,全年可节电16万kwh,年创效近6、4万元;50吨电炉每次漏灰都须用天车吊着灰盅进行冶炼,冶炼一炉钢需漏灰6——7次,造成天车作业频繁,电能消耗较大。现在,采用了料仓式小车,冶炼一炉钢仅需使用天车一次,降低了天车作业率,降低了电耗,年创效4万余元;将原烤包器的烘烤盖的电机带动卷筒装置改为液压缸起落,年可节电创效近万元。炉前冶炼多用了富余氧去碳,最大程度地提高兑铁水比,大大降低了冶炼电耗。工艺改造中仅提高50吨电炉冶炼效率一项,年可节约用电100万kwh以上,就能创效40多万元。
“躲峰限电”降电耗。由于电炉炼钢原料钢铁料的不足,二炼钢厂全年不能满负荷生产,为此,公司采用“躲峰限电”生产方式,利用电价谷期生产,降低了电炉冶炼电耗,到现在,年可创效114万元;由于生产不连贯,出钢后炉衬表面温度由1400摄氏度迅速降到常温,如果下一炉冶炼再次升温,需额外消耗电能。现在采用限电期间炉子上保温盖,然后用煤气烘烤保温,可使炉衬及废钢保持在800摄氏度以上,累计降低电耗20万kwh,创效约8万元;利用“谷期”或“平期”供料,降低磁盘吊及原料跨天车动力电耗,年可创效约10万元;限电期间,生产炉数不确定,针对冷却水使用出台了《6号泵站、新泵站启停泵暂行规定》,最大限度减少循环水量,降低了动力电耗,此项措施应用,年可节约费用7万元余元。
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