K7M-DRT60U
在工业现场环境中,
K7M-DRT60U由于其外部电磁环境复杂,
K7M-DRT60URS-485总线非常容易受到干扰,
K7M-DRT60U从而使RS485信号紊乱,
K7M-DRT60U导致RS-485总线通信失败。由于485信号传输一定距离之后,
K7M-DRT60U电压有所衰减,传输到485信号放大器之后,将信号接收之后,重新输出到正常的电压,从而保证485信号中继传输,隔800米左右的距离放置一个,
K7M-DRT60U从而使得可以传输2000米的距离,由于其带有光电隔离功能,有效的将485总线分割成几段,大大减弱了共模干扰问题。下面我们来谈谈怎么合理使用RS485中继器,应该注意哪些方面呢
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【LS模块控制器变频器代理
程先生 139 188 64473 qq:937926739】
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1、电源:
使用9-30V/DC宽幅电源
连接变压器时,务必将各导线连接至相应端子,错误的连接会导致故障或损坏中继器。
2、放及操作注意事项:
请勿在以下列环境下操作或存放中继器:极为炎热或寒冷之处工作温度:-40℃ 到 85℃);靠近强大的电磁能辐射源;靠近潮湿或受雨淋之处;受机械振动之处。
3、组态注意事项:
RS485中继器可用来放大总线上的数据信号,补偿信号衰减,支持远距离的通信,并能连接总线上的各个网段。
在下列情况下需要使用RS485中继器:
如果总线上挂接了多于 32 个站
如果总线上的网段是隔离运行的,例如:连接到 RS485 中继器上的网段是电气隔离的。
如果超过了大网段长度
一个总线系统中多可以使用9个RS485中继器,所以总线多可以有 10 个网段。
K7M-DRT60U
虽然工业控制机和可编程控制器本身都具有很高的可靠性,但如果输入给PLC的开关量信号出现错误,模拟量信号出现较大偏差,PLC输出口控制的执行机构没有按要求动作,这些都可能使控制过程出错,造成无法挽回的经济损失。影响现场输入给PLC信号出错的主要原因有:1、造成传输信号线短路或断路由于机械拉扯,线路自身老化,连接处松脱等,当传输信号线出故障时,现场信号无法传送给PLC,造成控制出错。2、机械触点抖动,现场触点虽然只闭合一次,PLC却认为闭合了多次,虽然硬件加了滤波电路,软件增加微分指令,但由于PLC 扫描周期太短,仍可能在计数、累加、移位等指令中出错,出现错误控制结果。3、现场变送器,机械开关自身出故障,如触点接触不良,变送器反映现场非电量偏差较大或不能正常工作等,这些故障同样会使控制系统不能正常工作。影响执行机构出错的主要原因有:
1、控制负载的接触不能可靠动作,虽然PLC发出了动作指令,但执行机构并没按要求动作。
2、控制变频器起动,由于变频器自身故障,变频器所带电机并没按要求工作。
3、各种电动阀、电磁阀该开的没能打开,该关的没能关到位,由于执行机构没能按PLC的控制要求动作,使系统无法正常工作,降低了系统可靠性。要提高整个控制系统的可靠性,必须提高输入信号的可靠性和执行机构动作的准确性,否则PLC应能及时发现问题,用声光等报警办法提示给操作人员,尽快排除故障,让系统安全、可靠、正确地工作。
二、设计完善的故障报警系统
在自动控制系统的设计中我们设计了3级故障显示报警系统,1级设置在控制现场各控制柜面板,用指示灯指示设备正常运行和故障情况,当设备正常运行时对应指示灯亮,当该设备运行有故障时指示灯以1Hz的频率闪烁。为防止指示灯灯泡损坏不能正确反映设备工作情况,专门设置了故障复位/灯测试按钮,系统运行任何时间持续按该按钮3s,所有指示灯应全部点亮,如果这时有指示等不亮说明该指示灯已坏,应立即更换,改按钮复位后指示灯仍按原工作状态显示设备工作状态。2级故障显示设置在中心控制室大屏幕监视器上,当设备出现故障时,有文字显示故障类型,工艺流程上对应的设备闪烁,历史事件表中将记录该故障。3级故障显示设置在中心控制室信号箱内,当设备出现故障时,信号箱将用声、光报警方式提示工作人员,及时处理故障。在处理故障时,又将故障进行分类,有些故障是要求系统停止运行的,但有些故障对系统工作影响不大,系统可带故障运行,故障可在运行中排除,这样就大大减少整个系统停止运行时间,提高系统可靠性运行水平。