近日,齐鲁石化第二化肥厂顺利完成了渣油回流管线的改造,投用后,节能效果显著。
一段时间以来,该厂甲醇车间减压渣油泵由于泵体加热及管线疏水系统不畅,造成泵体及管线内渣油凝结,黏度大流动性差,使该泵无法投自动。如果此泵不能自启,达不到备用状态,将严重威胁装置正常安全生产,成为安全稳定运行的一大隐患。
对此,为了保证安全稳定正常生产,车间气化工段长徐兴平师傅凭借多年的生产经验,提出了对渣油泵加渣油回流管线的技术改造方案。方案针对渣油的流动特性、螺杆泵结构和运行特点并结合现场的装置运行情况,通过增加一条回流管线,使得主管线内渣油得以连续流动。
技术改造方案实施后, 减压渣油泵无法投自动备车问题得以很好地解决,有效地避免了因减压渣油泵不能自启造成气化炉连锁停车的事故;另一方面,使得渣油泵不必进行改造就可以使用,仅一年节省维修费用就达5万元,省电16万余元,节能降耗效果非常明显。
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