上海石化炼化部规范程序设计创造装置开车新方法
发布时间:2008-02-28
来源:中国自动化网
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过去炼化装置投料开车,在产出合格产品前,客观上总有相当数量的不合格产品进入火炬系统燃烧。然而,上海石化股份公司炼化部最近一套装置开车时,本着节约开车的原则,将开车过程中的不合格料进行回收,储存在备用罐中,待装置正常运行后再予以回炼,此举,为企业的环保及增效作出了贡献。
这个创新的版本最早来自该部的1号乙烯联合装置。去年10月中旬,因为两路海水连通管发生爆裂,1号乙烯装置被迫紧急停车。抢修后重新开车。在投料开车最初几个小时内,产生的大都是不合格产品。这回1号乙烯采用了新的方法,即不再把这些不合格产品通过火炬向外排放,而是先把它们放进另一个化学储罐储存起来,再采取措施进行回炼。结果在整个开车过程中,共回收了乙烯240吨,丙烯196吨,还回收了一部分燃料液化气,此次开车,共节约成本达700多万元。2个月后,1号乙烯装置分离冷系统局部停车,在对丙烯换热器进行更换消漏后,又采用了这一方法,结果又回收丙烯108吨,节约了90多万元。
1号乙烯联合装置是如何创造出这一新的开车法呢?该装置主任说,主要是观念变了。过去几十年,国内外装置投料开车,在程序设计上,都是不计成本抢时间,把出合格产品放在第一位。现在当然也要出合格产品,但是公司近两年来一直在推行低成本战略,我们也要用实际行动来落实这一战略。因此,标的一变,我们的做法也随之改变。在出合格产品的同时,力求做到环保,同时把成本大幅度降下来。通过装置员工的集思广益,我们终于想出了这一招。
目前,新开车法已在该部各装置间推广。该部的2号乙烯联合装置最近消缺后开车,也采用了这一方法,回收了较多的乙烯、丙烯。这一方法的推广,还将源源不断为企业的节能增效及环保作出贡献。
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