一. 塑料扣板挤出机工作原理
塑料扣板挤出机包括挤出、加热、成型、牵引、剪切几部分组成;塑料原料被加热溶化后,通过挤出机挤出到成型机构,成型机构将挤出的塑料成型为需要的扣板形状,通过牵引电机将成型的塑料扣板送走,最后按需要的长度进行剪切。
这里主要阐述一下牵引电机的控制原理。当挤出机速度一定后,需要牵引电机和挤出的速度保持在一定的误差范围,牵引过慢,塑料扣板就会变宽,反之就会变窄。为了保证扣板的宽度一致,需要不断修正牵引的速度;所以在扣板的两侧边缘安装有红外线开关,当扣板的边缘阻挡红外线时,说明扣板宽度超宽,需要提高牵引速度;当扣板边缘没有阻挡红外线时,说明扣板宽度不够,需要降低牵引速度;通过这样不断提高、降低牵引速度,保持牵引电机工作在一个临界值,以此来保证扣板宽度的一致。
二. 变频器控制原理图
根据牵引电机工作原理,利用红外线开关控制牵引电机速度,红外开关通牵引减速,反之加速;根据工况,采用普传科技PI500变频器控制牵引电机,变频器采用端子台控制、频率源主设为键盘电位器给定,频率源敷设为键盘设定频率UP/DOWN可修改,掉电不记忆;频率源叠加选择为个位:主辅运算结果,十位:主+辅;红外开关常闭接DI3和COM,常开接DI4和COM;原理图如下:
三. 参数设定
代码
|
参数名称
|
功能描述
|
出厂值
|
设定值
|
F0.11
|
命令源选择
|
端子台控制
|
0
|
1
|
F0.03
|
频率源主设
|
面板电位器设定
|
0
|
4
|
F0.07
|
频率源叠加选择
|
个位:主辅运算结果;十位:主+辅
|
0
|
1
|
F0.01
|
键盘设定频率
|
|
50
|
0
|
F0.13
|
加速时间1
|
|
10
|
2
|
F0.14
|
减速时间1
|
|
10
|
2
|
F1.01
|
DI2端子功能选择
|
正转运行
|
2
|
1
|
F1.02
|
DI3端子功能选择
|
端子UP
|
8
|
6
|
F1.03
|
DI4端子功能选择
|
端子DOWN
|
9
|
7
|
F1.11
|
端子UP/DOWN变化率
|
|
1
|
10
|
其他均为默认出厂值
|
四. 注意事项
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
1、 此工况灰尘很多,应定期清理变频器和控制柜灰尘;
2、电机牵引速度较低,应考虑电机的低频散热能力。
五. 总结
通过PI500变频器的频率叠加功能和DOWN功能,实现了牵引电机在一个初始设定的频率基础上进行加减速微调,同时端子UP/DOWN变化率参数的设置很方便的对加减速灵敏度进行控制,现场使用效果很好。