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CDE500&CDE350一拖四恒压供水参数设置

发布时间:2015-04-24 14:23   类型:技术指导   人浏览

一、恒压供水测试参数设置表

功能码

名称

设定值

功能码

名称

设定值

b2.01

数字设定频率

5(PID)

E5.05

功程单位

1(压力)

C0.01

X1端子功能

48(1#互锁输入)

E5.06

功程单位最小设定

0 MPa

C0.02

X2端子功能

49(2#互锁输入)

E5.07

功程单位最大设定

0.60 MPa(根据实际压力量程进行设置)

C0.03

X3端子功能

50(3#互锁输入)

E5.08

功程单位小数位数

2(两位小数)

C0.04

X4端子功能

51(4#互锁输入)

E5.26

PID偏差极限

0.01%

C1.04

T1端子功能

41(1#控制)

E5.29

PID停机计算

1(停机运算)

C1.05

T2端子功能

42(2#控制)

E6.00

多泵控制模式

4(变频泵循环,有自动切换)

C1.06

T3端子功能

43(3#控制)

E6.01

多泵控制电机数

4台

C1.07

T4端子功能

44(4#控制)

E6.05

电机互锁使能

11(互锁使能,由E6.06决定)

C2.08

AI2最小输入

2V

E6.06

电机互锁数字设定

1111(四台泵接入系统)

C2.09

AI2最小输入对应设置

0%

E6.07

自动切换时间

24h (可根据实际需求调整)

C2.10

AI2最大输入

10V

E6.08

自动切换频率限制

40Hz (可根据实际需求调整)

C2.11

AI2最大输入对应设置

100%

E6.10

启动频率1

48Hz (可根据实际需求调整)

E5.01

PID给定数字设定

0.23(根据水压实际情况调节)

E6.12

启动频率2

48Hz (可根据实际需求调整)

E5.03

PID反馈源

1(AI2)

E6.14

启动频率3

48Hz (可根据实际需求调整)

二、加泵和减泵逻辑

    1)设定E5.01(PID给定)=0.30(大于四台泵运行的压力之和),E6.01(电机数量)=4,运行变频器,观察系统加泵情况如下:

中国自动化网,CDE500&CDE350一拖四恒压供水参数设置

    2) 设置PID给定>PID反馈,待水泵全部接入系统后,重新设置参数使得PID给定<PID反馈,观察系统减泵条件如下:

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三、自动切换

    E6.00(多泵控制模式)=4(变频泵循环,有自动切换)时,设置E6.07(自动切换时间间隔)=0.3(18s),E6.08(自动切换频率限制)=40Hz。通过调节使得只有1号变频泵和2号工频泵接入系统,且变频器输出频率低于E6.08。观察情况如下:

切换顺序和条件

自动切换后各泵运行状态

切换顺序

变频器运行情况

1#

2#

3#

4#

切换前

低于40Hz运行

工频运行

变频运行

停机

停机

第1次切换

低于40Hz运行超过18s,触发自动切换逻辑,开始自动切换

停机

2#泵

由变频运行切换到工频运行

3#泵变频软起

停机

第2次切换

低于40Hz运行超过18s,触发自动切换逻辑,开始自动切换

停机

停机

3#泵

由变频运行切换到工频运行

4#泵变频软起

第3次切换

低于40Hz运行超过18s,触发自动切换逻辑,开始自动切换

1#泵变频软起

停机

停机

4#泵

由变频运行切换到工频运行

四、恒压供水运行时的注意事项

序号

问题描述

问题分析

解决情况

1

在控制模式4的测试中,通过PID调节使得只有2号变频泵和1号工频泵接入系统,达到自动切换条件,进行自动切换后,发现新切入系统的3号变频泵的运行频率为0Hz。

2号变频泵自由停机后,PID停止运行,等到切入3号变频泵时,PID重新计算,此时给定等于反馈,所以变频器的运行频率为0Hz。

设置E5.29(PID停机运算)=1后,问题解决。

2

在控制模式3的测试中,设置压力给定为0.22Mpa,系统会投入一台变频泵和一台工频泵,工频泵会陷入加泵和减泵的死循环中。

变频泵运行到50Hz后,系统反馈压力达到0.18Mpa(即单台变频器泵能提供的压力上限),此时会执行加泵动作,加泵后系统压力变为0.25Mpa(即单台工频泵能提供的压力上限),然后变频器频率下降0HZ时,反馈压力仍然为0.25Mpa,此时又执行减泵动作,从而进入死循环。

为了弥补电网电压和变频器输出电压的差异带来的水泵供水压力差,将变频器最大频率和上限频率调整到60HZ,使得变频泵供水压力和工频泵一致,从而问题解决。

3

在控制模式3的测试中,设置压力给定为0.25Mpa,当反馈压力也为0.25Mpa时,频率会继续上升,设置E5.26(PID偏差极限)=0.01后,变频器才可以稳定在固定频率点。

不设置偏差极限时,参与PID运算的给定值不等于反馈值。

设置E5.26(PID偏差极限)后,问题解决。

五、需要注意的操作

序号

描述

1

AI2的跳线帽要跳到电流档

2

控制旋钮切到AUTO档位

3

现场单台变频泵产生的压力过小时,可以将最大频率和上限频率调整到60HZ

调试工程师: 范工


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