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协庄煤矿副井绞车变频技术改造纪要

发布时间:2009-07-17 17:32   类型:应用案例   人浏览
     关键词:煤矿绞车、电控改造、变频控制、节能环保
    摘要:变频绞车是以全数字变频调速为基础,以矢量控制、能量回馈技术为核心,具有低频转矩大、调速平滑、调速范围广、精度高、加减速度快节能明显等优点;具备结构紧凑、体积小、移动方便、操作简单、运行安全稳定、故障率低、基本免维护等特点,对于煤矿绞车安全运行具有深远意义。
 
一、概述
    协庄煤矿一号副井绞车房1985年11月正式投入运行,提升机由洛阳矿山机械厂生产,型号2JK-3.5/20,主电机为YR143/39-12-630kW,提升方式为斜井双勾串车、人物混合提升,井筒斜长1360m,所配电控为TKD-A-0289型及KZG-180/320-3三相可控硅动力制动电源柜,绞车属于交流异步电机转子串电阻调速绞车(电气拖动)类型。串电阻调速绞车的电控调速属于逐级切除电阻,调速不平滑,对设备冲击大,故障率较高,耗电量较大。
 
二、变频改造过程和节电量分析
1、变频改造过程
    变频绞车是以全数字变频调速为基础,以矢量控制、能量回馈技术为核心,具备结构紧凑、移动方便、操作简单、运行安全稳定、故障率低、节能明显等特点。为确保提升运输安全,我矿于2008年1月2日对绞车进行变频改造并调试完毕投入运行,电控系统由煤炭科学研究总院天地科技股份公司高新技术部设计,高压变频器为北京合康亿盛科技有限公司设计生产的HIVERT-YVF系列高压变频器。
    改造后的绞车电控系统采用先进的功率单元串联叠波技术、矢量控制技术、有源逆变能量回馈技术,绞车具备手动、半自动、全自动、检修、应急五种控制方式,各项数据如深度、速度、闸间隙、速度曲线图等同步显示,具备保护齐全可靠、系统总效率高(96%以上)、噪音小、故障显示及报警并保存记忆十次故障等功能。由于绞车采用变频技术,自动控制绞车运行频率,因此该电控系统还具有节能环保的特点。
 
2、节电量分析:
    1#副井绞车电控系统变频改造于2008年1月2日上午10时改造完毕并投入运行,同时对新电度表进行统计:
    1)2008年3月2日上午统计电度表走数为30
则1月2日至3月2日耗电量为:30*1200=36000kWh。
    2)4月2日上午统计电度表走数为44.8
则3月2日至4月2日耗电量为:(44.8-30)*1200=17760kWh。
    3)5月2日上午统计电度表走数为61.5
则4月2日至5月2日耗电量为:(61.5-44.8)*1200=20040kWh。
    则改造后月耗电量为:(61.5*1200)/4=18450kWh,旧电控系统2007年月均耗电量为27849kWh,则改造后月均节电27849-18450=9399kWh,节电率为34%.节电效果明显。
 
三、使用变频改造后的其他效果
    1、以矢量控制为控制核心的绞车控制系统,使绞车控制性能和保护性能更加完善;设备的故障率较原老式电控系统减少80%以上,设备维护率降低50%,维修费用较同期降低65%以上,具有较大的安全效益。
    2、绞车控制电路采用变频调速系统,与原串电阻调速电控系统相比,具有较好的节能效果。变频调速系统以矢量控制技术为核心,淘汰了原绞车串起动电阻的投入,减少了电阻降压损耗,节约了设备电能损耗,根据实际统计,绞车电机有发电回馈补偿电网现象,最大为-75KW。
    3、通过采用变频技术,解决了原电控系统可靠性差难题,降低了设备运转的维修率和事故率,降低工人劳动强度,自使用至今绞车运行稳定,未出现故障;提高了电控系统的安全性、可靠性,节约了设备维护费用,保证了绞车的安全运转。
    4、操作简单,只需要简单正反向控制,各加减速点自动控制速度,减低了操作人员的劳动强度。
    5、保护功能齐全可靠,启动电流小,设备整体噪音低。

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