• 官方微信

    CA800二维码微平台 大视野

  • 工控头条

    CA800二维码工控头条App

当前位置:自动化网>自动化新闻>行业资讯>塔河油田“技改引擎”加速油气生产

塔河油田“技改引擎”加速油气生产

发布时间:2013-07-19 来源:中国自动化网 类型:行业资讯 人浏览
关键字:

塔河油田

导  读:

为适应不断变化的生产需求,塔一联把技术革新提升到一个新高度,通过建立技改室、以人名命名技改名称,设立技改评奖机制,绩效挂钩等多种手段。

近年来,为适应不断变化的生产需求,塔一联把技术革新提升到一个新高度,通过建立技改室、以人名命名技改名称,设立技改评奖机制,绩效挂钩等多种手段,激发了员工探索创新的热情,截至目前该联有15项技术革新应用于生产一线,解决生产难题,累计创效达到500多万元,让我们走进该联,听听“大夫”老站“行诊”的故事。

巧退机泵“高烧”

入夏以来,塔一联80万吨卸油站由于生产的特殊性,外输泵输送介质多为含沙量较大的稠油,使用过程中外输泵经常出现高温,机泵机械密封也因温度过高而频频损坏,值班人员只好频频更好新密封以解决当前的燃眉之急。

如何才能退去机泵“高烧”,一时成了站立技术员们的一个棘手问题。技术人员到现场对泵体进行解剖,反复研究,和班组成员商讨对策。

研究发现机泵高速运转,输送介质中含沙量高,稠油循环缓慢,缺乏及时足够的冷却降温过程,造成机封高温运行断裂损坏,这是导致机封损坏的关键。

技术人员通过反复试验,利用机泵高压端输送干净介质,冲洗机封动环、净环及表面积沙,然后进入泵腔内,这样不断循环,降低了机封运行时的高温,达到冷却效果。机械密封运行温度从95℃降到56℃,温度达到了理想状态。机械密封的使用寿命也大大得到延长,此项改造年可节约泵修费用6万余元。

#page#


为“洋变频”配好常用药

今年5月份,塔一联轻烃变频器突然出现故障,技术人员检测后发现,该进口变频器散热风扇运转不正常,系高温停机故障,技术人员迅速将该风扇拆下,并为其换上了一个新的轴承,变频器故障解除,开始正常运转。

“现在变频器风扇出现问题,我们立刻就能找到同类型的国产配件,不用再等,而且不会影响生产”。说起进口变频器风扇改造的事情,塔一联技术员王怀国一脸的自豪。

该联联使用的各类进口变频多达20余台,由于生产的特殊性,变频器需要长期不停息运转,并且对变频系数进行随时调节。这样使得变频器运行负荷增大,风扇运行强度增大,风扇轴承易于损坏,仅2012年更换次数达到18次,影响轻烃正常回收。且这种轴承市场上没有零售件,只能和风扇整套进行购买,每套价格高达4000多元,仅更换风扇这一项每年费用达数万元。                                                                                        

该联技术人员针对该变频器风扇废旧件进行研究,并绘制好这种轴承的图纸,与国内生产轴承的相关厂家进行联系,并且以每件80元的低价获得了与该风扇匹配的国产轴承。彻底解决了进口变频器配件昂贵,到货周期长,维护保养不便等诸多难题。通过现场技术人员对变频器改造,原稳系统实现了平稳运行,日均增产3.5吨,年创造经济价值319.41万元。

巧治“加热炉肠梗阻”

塔一联120万吨加热炉由于烟道原油盘管管束过小,时常出现加热炉“气堵”现象,一旦出现“气堵”现象,油气分离器液位马上窜高,炉子出现干烧状况,加热炉进口压力急速上升,系统运行极不稳定。

由于“气堵”发生频繁,职工们只有将炉子熄火,等到其自然冷却后,通过入炉盘管排污阀排掉管束内的气体,排除炉子故障,重新启动加热炉加热,这也无形的增加了岗位职工的工作强度。

塔一联技术人员在自己摸索解决方案的同时,也和外面有关研专家进行沟通,寻求解决方案。但同类炉子出现“气堵”的概率相当低,专家对解决这一问题也无定论,一时“气堵”成为难题。

在研究过程中发现,由于原油在进入加热炉加热之前中间尚有分离不彻底的天然气存在,原油从加热炉管径较小、回环弯度大烟道盘管进入预热时,这部分天然气便会分离出来,并积聚在盘管拐弯出形成气泡,阻止原油通过,造成“气堵”。

问题的症结找出之后,技术人员便对该炉实施了技术改造,他们将原油进炉管线绕开烟道盘管管束,直接连接到加热炉炉膛盘管入口,改变了原来原油进炉加热路线,使得加热炉“肠梗阻”得到巧治。

 


本文地址:http://www.ca800.com/news/d_1nrusj6oar0kj.html

拷贝地址

上一篇:日本开始销售3D打印机

下一篇:从CCD销量暴跌看安防企业转型之路

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国自动化网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容!来源网络如有误有侵权则删。

相关新闻
塔河油田
  • 我国自主研制石油钻井技术创造两项新纪录

    近日,由我国自主研制的膨胀套管技术在塔河油田深层侧钻水平井TK6-463CH中成功实施作业。

  • 塔河油田完成国内最深水平井测井施工

    8月1日,随着塔河油田TP111井测井仪器从井口起出,标志着国内最深水平井的测井施工顺利完成,创造了塔河油田测井施工的又一新纪录。     据悉,TP111井四开完钻井深为7426m,最大垂深为6735.52m。造斜点位置为6625m,水平段长610m。该井水平段测井施工难点主要表现为井深、井底温度高(井底实测温度1

  • 塔河油田白垩系油气勘探获重大进展

    据中石化集团公司内部网站报道,日前,西北油田分公司在塔河油田于奇地区白垩系油气勘探取得新进展,部署在于奇西的探井于奇14井获得15.34米的良好油气显示,新发现40个含油气层显示。这一发现表明该区断裂控制下的白垩系圈闭具有良好的勘探潜力,塔河油田油气储层面积将进一步扩大。   2008年,塔河油田曾在位于于奇西

  • 塔河油田多井式油气计量阀组顺利投产

        经过紧张的地面建设工程建设、阀组试压、扫线、管线连头等作业,塔河采油一厂三队的重点建设项目S41-1多井式油气计量阀组已于3月8日顺利投产,这也是三队实施优化“三倒”方案的重点项目之一,预计2007年将减少“三倒”费用支出800万元。     现在S41-1井、TK125、TK126等7口

  • 塔河油田电网自动化装置改造工程即将完成

        开展了近3个月的塔河油田电力调度自动化、配网自动化系统工程,近日所有设备已经安装到位,正在进行后期调试工作,9月中旬,即可投入试运行。该工程投用后,将实现电力调度中心与各发电厂、变电所之间的现场图像和数据上传,最终达到各发电厂(2座)、变电所(6座)无人值守功能。    随着

  • 塔河油田电网自动化装置改造工程投用后提供更加可靠的电力保障

     塔河油田电力调度自动化、配网自动化系统工程投用后,实现电力调度中心与各发电厂、变电所之间的现场图像和数据上传,最终达到各发电厂(2座)、变电所(6座)无人值守功能。    随着塔河油田滚动开发建设,对供电的可靠性越来越高。原有的索拉电站保护装置已经满足不了现场控制的需要,由于其产品功能单

猜您喜欢

更多精彩信息看点 请扫描以下二维码