我国首个高磷铁矿工业化试验项目——湖北长阳县火烧坪高磷鲕状赤铁矿选矿工业化应用示范工程,近日通过专家组评审验收。专家介绍,这一项目创造性地采用联合选矿工艺新技术,破解了长期困扰我国高磷铁矿工业化应用的大难题。
专家组组长、中国工程院院士孙传尧说,我国高磷铁矿探明储藏量上百亿吨,由于“脱磷难”等技术原因,地下丰富的高磷铁矿资源成为啃不动的“硬骨头”。此次,长阳火烧坪高磷鲕状赤铁矿选矿工业化应用示范工程项目顺利实现了高磷铁矿的工业化开发利用,对我国铁矿开采业具有重大意义。
评审组专家评定,火烧坪矿采用的强磁选抛尾———双反浮选脱磷脱硅的联合选矿工艺新技术,具有成本低、运行平稳、环保节能、易于操作等特点。运用这项新技术,火烧坪全铁品位由原矿的40%~47%提高到57%左右,磷含量由原矿的1%左右下降到0.2%以下,回收率达65%,并且还有进一步提高的潜力。
2011年5月,总投资3.2亿元的我国首家高磷铁矿工业化试验工厂在长阳土家族自治县火烧坪乡建成,着手研发高磷铁矿选矿工艺新技术。之后在北京矿冶研究总院专家团队“牵手指导”下,经过反复试验,相关人员最终研制出适于火烧坪高磷鲕状赤铁矿的选矿工艺新技术。
孙传尧同时表示,由于矿石构成十分复杂,此项技术并不是对所有高磷铁矿都适用,能否推广还待进一步试验考证。