承钢钒制品二厂三氧化二钒车间闪蒸干燥技术改造取得突破性进展,闪蒸干燥机的生产能力由150㎏/h,提高到600㎏/h,是改造前的4倍,成品三氧化二钒产量由改造前的486.5吨提高到1486.29吨,是改造前的3.06倍,使三氧化二钒生产线真正实现了达产达效,也为以三氧化二钒为主要原料的80钒铁、氮化钒等新产品开发和批量生产奠定了坚实基础。同时煤气、氮气、电能消耗大幅度下降。
闪蒸干燥技术是国家火炬计划项目,该技术是固体流态化的一种干燥方式,干燥后的物料进入捕集器获得粉状产品,该技术主要应用于
医药、农药、染料等领域。钒制品二厂2003年8月在国内率先把该技术应用于三氧化二钒产品开发,2004年10月投入使用。但由于湿钒酸铵多钒酸铵颗粒大、比重大、水分不均匀,干燥后很难打碎,沉积在闪蒸主机底部,堵塞进热风口,随着沉积料的增多,造成电机停转,整个系统被迫停车,待降温后,由人工把沉积在底部的料清出。据统计,每天平均生产10至30分钟就须清理一次,每次约50公斤,1天将近500公斤左右。由于闪蒸主机频繁开启,造成相关联工序也频繁开启,造成了电能、热能和人力的极大浪费,不仅严重影响设备的使用寿命,也打乱了正常的生产秩序,造成下一工序停工待料,直接影响成品质量、产量,成为三氧化二钒达产达效的瓶颈问题。由于三氧化二钒产量低,无法满足80钒铁和氮化钒的生产需求,面对每吨几十万高价走俏的80钒铁和氮化钒市场,只能望而兴叹。
去年初,钒制品二厂对闪蒸干燥技术在钒产品中的应用进行攻关,先后对热能系统、热质交换、捕集系统、闪蒸干燥主机等进行改造,使闪蒸主机负压增大,杜绝了生产中物料沉积在闪蒸机底部而造成被动停车的现象,使生产能力提高4倍,能源利用率大幅提高。改造后一年来,三氧化二钒产量提高了1000吨,煤气、氮气、电解等能耗节约143.72万元,共创效485.92万元。