近年来,甘肃天水祁连山水泥有限公司不断加大技术改造投资力度,每年完成近30项技改项目,在降耗增效和节约生产成本、提高设备运转率和完善生产工艺方面,取得了较好的成效。去年改造成功的罗茨风机,控制系统并联安装了一台变频器,改变丁严重浪费资源的状况。经近一年的运行证明,达到了节电降成本、改善环境、延长设备寿命的效果,年可降低生产运行成本30万元以上,经济效益显著。
该公司专业部门的工程技术人员,为提高机械设备运转率和完善生产工艺,经常深入一线探索研究。去年,针对两条生产线窑尾生料放料及吹库共用的5台罗茨鼓风机存在风量过剩,多余的风被白白排放掉,浪费严重,噪音污染大,工艺系统严重不匹配等问题,公司对浪费电能和材料消耗等现状进行了攻关,结合两窑生产工艺实际情况,反复分析研究现有技术的可靠性和使用经验,本着充分利用现有设备,简化工艺、降低能耗、便于生产操作控制的原则,经过多次论证,精心优选方案,确定了在原有罗茨鼓风机控制系统并联安装一台变频器,改变罗茨风机转速,利用现有两台大规格的R601a罗茨鼓风机集中控制供风,减少控制系统维修工作量,达到减少投资,降低另外3台罗茨鼓风机高能耗的目的。
通过改造后一年的试运行证明:一是,每小时节约电能30%以上,减少了维修量和备件消耗,降低了运行成本;二是,安装变频器后,操作方便可靠,根据消耗风量的需要,手动或自动改变罗茨风机转速控制风量,自动化水平明显提高;三是,改善了工作环境,采用变频器调节系统,罗茨风机的转速从960r/min降到580r/min运行,噪声从110dB左右降至85dB,噪音污染明显减小;四是,设备使用寿命延长。集中控制和变频器调速系统的应用,使风机转速降低,减少冲击和齿轮及轴承磨损,运行平稳、振动减小,大大提高了风机的使用寿命。(张瑞华)
来源:中国建材报