杭钢动力公司增强员工责任意识,进一步提高全员执行力,多管齐下降成本增效益。1-8月,共发电39696.38万kwh,同比多发电8844.33万kwh;生产氧气19019.79万立方米;氧气电耗比预算电耗低0.041 kwh/m3,节约成本413.4万元;8月份氧气放散率为2.82%,创今年来最低。
面对高炉煤气供应不足,发电机组经常不能满负荷生产的困难,该公司采取有效措施,积极应对,合理组织生产,尽量多发电。一是努力维护好发电设备,加强链条燃煤锅炉的安全运行管理。在煤气不足的情况下,燃煤锅炉成为惟一可调节手段。本着集团公司整体利益第一的原则,尽管增用原煤发电将增加成本,但与外购电价相比,经济效益仍然比较明显。尤其是在外购电从下半年起调高电价(平均0.021元/kwh)的形势下,增产自发电量,显得尤为重要。根据高温季节发电机的特点,增加部分电气设备、关键传动部位的测温测振工作,使缺陷和隐患的发现、登记、整改形成责任制度和闭环管理。及时清洗冷却系统,保证发电机的真空和排汽温度,以确保高温期间发电机多发电。二是加强与煤气调度的沟通协调,以发电生产各工序的有效衔接确保系统高效运作。根据高炉煤气供应情况,及时调整负荷分配,合理组织好发电机组的有效运行,努力把高炉煤气波动对系统的影响降到最低。
今年来,钢铁主业用氧量不均衡,导致氧气放散率始终居高不下。该公司积极开展技术攻关活动,根据生产设备性能及供需情况,及时调整氧、氮压设备的生产组织运行方式,改变空压机操作方式,有效降低生产能耗。在日常管理工作中,及时结合实际情况对规定予以改进和完善,力求满足用户的氧气需求的同时,切实降低氧气放散。在保证设备安全运行和产品质量的基础上,改变空压机调整工艺,利用控制进口导叶降低进气量,以减少电机负荷降低电流,从而达到既节电、又降低氧气放散率的效果。尤其是二万风机电流比去年同期下降240安培左右,每天节约用电42552kwh左右,一年将节省625万余元。8月份,氧气放散率达到2.82 %,创今年来最低,与前7个月平均放散率9.24 %相比下降幅度达6.42%,减少氧气放散约800万立方米,降低成本400多万元。