大庆石化炼油厂计量仪表管理系统有效提高了计量管理水平
发布时间:2005-07-15
来源:中国自动化网
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一种以光缆进行传输、抗干扰能力极强、通讯距离长的AMS计量仪表管理系统在大庆石化公司炼油厂的投用,使这个厂能源消耗计量管理摆脱了过去的人工计量,实现了计量仪表的在线维护和管理,这对其降低进、出厂能源损失及产品出厂损耗,提高计量管理水平,增加经济效益将起到积极的促进作用。
控制能源损耗,是现代企业实施低成本战略,向精细管理要效益的重要途径。大庆石化分公司炼油厂是连续运行了40多年的老厂,计量管理手段滞后。为进一步深化精细管理工作,这个厂与大庆石化总厂计算机站开发公司紧密配合,今年年初开始,在厂区内外40多个不同地点,将200台计量仪表进行联网。通过敷设专用计量通讯网络,在总服务器与现场服务器之间进行双向数据通讯,实现了计量仪表的在线实时监控和管理。
AMS计量仪表管理系统采用RS-485标准通讯协议。这是一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的总线制标准,支持光缆传输,抗干扰能力极强,通讯距离长,特别适用通讯数据量较大的炼油厂计量仪表管理系统。
AMS系统功能强大,可通过网络数据查询实施浏览和动态查询,满足数据的即时查询和历史查询,可对所管理的计量仪表运行执行自诊断和预维护,能够避免数据传输上发生的错误,防止人为破坏,提高计量仪表的可靠性。AMS系统投用后,厂区可实现24小时不间断远程物料和能源的动态管理,为控制原料的原油途耗、储存损耗、加工损失、出厂损失等能源消耗提供可靠依据。
据测算,大庆石化炼油厂每年进出厂计量总值达180亿元。实施物料进出厂和能源转供(AMS)管理后,预计总消耗可由1.2%降到1.1%以下,有效地避免了效益流失。
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