在今年以来煤炭供应持续趋紧、制造成本大幅上涨的形势下,山东海化金星化工有限公司根据自身的工艺特点,投资100余万元建成合成氨系统弛放气氨回收装置,经3个月的监测运行,每天可回收液氨10~12吨。
弛放气是在合成氨过程中减压以后从液氨中释放出来的含有气氨、甲烷、氮气、氢气等成分的混合气体。当前国内氮肥企业合成氨弛放气中氨的回收一般仍采用水洗法,既降低了合成氨的附加值,又浪费大量的蒸汽。金星公司的新装置打破了以往用水洗氨的传统工艺,应用高科技产品能量转换器,采用深冷技术回收液氨,可一次性将弛放气中的氨降至1.5%以下,然后直接送造气吹风气锅炉燃烧,在不消耗任何外在能量的情况下,将弛放气中的氨提取出来,作为成品氨用于尿素生产。
据介绍,该装置不仅增加了弛放气中氨的附加值,节约水洗用软水用量,降低电耗,同时解决了生产中的污染问题,经济和社会效益俱佳,在以煤为原料的氮肥企业中弛具有推广价值。