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高压提升机变频器为兰花集团唐安煤矿副井提供解决方案

发布时间:2012-07-10 来源:中国自动化网 类型:解决方案 人浏览
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导读:

摘要:本文介绍了风光牌高压提升机变频器在煤矿副井上的应用情况,对节能效果进行了分析。由于矿井提升机对转速精度及加减速度要求较高,必须采用高精度变频调速系统。关键词:高压变频器 提升机 能量回馈Abstrac...

摘要:本文介绍了风光牌高压提升机变频器在煤矿副井上的应用情况,对节能效果进行了分析。由于矿井提升机对转速精度及加减速度要求较高,必须采用高精度变频调速系统。
关键词:高压变频器  提升机  能量回馈
Abstract:The article introduces the application instances of FengGuang high inverter in mining hoist,and analyses the power-saving effect.High precision variable-frequency adjustable speed system should be adopted because mine hoist requires high-precision rotate speed and acceleration or deceleration.
Key Words: High inverter   Mining hoist   Energy feedback
1 引言
   山西兰花煤炭实业集团有限公司唐安煤矿,是兰花公司属下一个前景广阔的现代化矿井。该分公司前身唐安煤矿,始建于建国初期,组建兰花集团前,属高平市市营煤矿。现占地面积55万平方米,井田面积29.95平方公里,属沁水煤田腹地,地质储量3.39亿吨,工业储量2.23亿吨,可采储量1.37亿吨。年生产能力150万吨。

矿井提升机是煤矿的关键设备,它肩负着井上井下的物体运输  的重任。矿井提升有主井提升和副井提升之分,主引提升的作用是沿井筒提升有益矿物(如煤炭等),副井提升的主要作用是沿井筒提升矸石、下放材料、升降人员或设备等。矿井提升机在整个煤矿生产中占有重要的地位。因此,要求矿井提升机拖动系统具有安全可靠,运行高效且定位准确的能力。
矿并提升机作为矿山最大的电气设备之一,其耗电量占矿山总耗电量的30% —40%,并且运行特性复杂,速度快,惯性大,一旦提升机失去控制,不能按照给定速度运行,就可能发且超速、过卷等重大安全事故,造成设备损坏甚至人员伤亡,给矿山带来重大人事和财产损失。因此矿井提升机的电控系统的技术性能和可靠性直接影响煤矿的安全生产。
原副井提升机系统采用交流电动机转子回路串电阻调速,由于该系统调速精度低,可靠性差,维护费用大,兰花集团唐安煤矿领导通过考察国内用户现场使用提升机变频器的情形后,决定选用新风光JD- BP37-280T型(280KW/6KV)高压提升机变频器,对副井提升机系统进行系统改造。
2原矿井提升机系统概述

2.1系统参数
2.1.1矿用提升机



2.1.2减速器


2.1.3三相异步电动机(江西电机厂)


2.2交流电动机转子回路串电阻调速系统
   在加速过程中,交流接触器KM1、KM2、KM3、KM4逐级吸合,转子回路电阻依次减小,以保证加速力矩的平均值不变。如果要求电动机低速运行,则需在转子回路串较大电阻。为了解决减速段的负力要求,通常采用动力制动方案,即将定子侧的高压电源切除,施加直流电压,或在定子绕组上施加低频电源,让电动机工作在发电伏态。
这种拖动方案存在的问题是:
(1)开环有级调速,加速度难以准确控制,调速精度差;
(2)触点控制,大量使用大容量开关,系统维护工作量大,可靠性差;
(3)运行效率低,在低速时大部分功率都消耗在电阻上;
(4)电机的机械特性偏软,一般电阻上消耗的功率约为电动机输出功率的20%—30%;(5)接触器经常吸合与断开,噪音比较大。

虽然这种调速方案控制方式简单、初期设备投资较低,但技术性能和运行效率低,许多中小矿井的提升机仍采用该种调速方案。



3高压提升机变频器系统原理
3.1系统结构
JD-BP37系列高压变频调速系统的结构由移相变压器、功率单元和控制器组成。6KV系列有18个功率单元,每6个功率单元串联构成一相。
3.2功率单元电路


   每个功率单元结构上完全一致,可以互换,其主电路结构有图2所示,为基本的交-直-交双向逆变电路。图中通过整流桥进行三相全桥方式整流,整流后的给滤波电容充电,确定母线电压,通过对逆变块B中的IGBT逆变桥进行正弦PWM控制实现单相逆变。当电机进入发电状态后,逆变块B中的二极管完成续流外,又起全波整流,使能量能够转移到滤波电容中,结果母线电压升高,达到一定程度后,启动逆变块A,进行SPWM逆变,通过输入电感,返回到移相变压器的次极,通过变压器将能量回馈到电网。

3.3输入侧结构
   本机中移相变压器的副边绕组分为三组,构成36脉冲整流方式;这种多级移相叠加的整流方式可以大大改善网侧的电流波形,使其负载下的网侧功率因数接近1,输入电流谐波成分低。实测在90%-105%额定输入电压额定电流下,输入电流总相对谐波含量小于4%。
    另外,由于变压器副边绕组的独立性,使每个功率单元的主回路相对独立,类似常规低压变频器,便于采用现有的成熟技术。
3.4输出侧结构
   输出侧由每个单元的U、V输出端子相互串接而成星型接法给电机供电,通过对每个单元的PWM波形进行重组,可得到如图3所示的阶梯PWM波形。这种波形正弦度好,dv/dt小,可减少对电缆和电机的绝缘损坏,无须输出滤波器就可以使输出电缆长度很长,电机不需要降额使用,可直接用于旧设备的改造;同时,电机的谐波损耗大大减少,消除了由此引起的机械振动,减小了轴承和叶片的机械应力。



3.5控制器
   控制器核心由高速32位数字信号处理器(DSP)运算来实现,精心设计的算法可以保证电机达到最优的运行性能。人机界面提供友好的全中文WINDOWS监控和操作界面,同时可以实现远程监控和网络化控制。内置PLC控制器用于柜体内开关信号的逻辑处理,以及与现场各种操作信号和状态信号的协调,可以和用户现场灵活接口,满足用户的特殊需要,增强了系统的灵活性。
   数字信号处理器(DSP)相对于模拟信号处理有很大的优越性,表现在精度高、灵活性大、可靠性好、易于集成、易于存储等方面。传统的模拟信号处理技术正由全新的数字信号处理技术(DSP)所代替。DSP是面向高速重复性数值运算密集型的实时处理。高性能DSP不仅处理速度快,而且可以无间断的完成数据的实时输入与输出。DSP结构相对单一,普遍采用汇编编程,其处理完成时间的可预测性要比结构和指令复杂、依赖于编译系统的普通微处理器强的多。它可以单周期完成这些乘加并行操作,而普通微处理器需要至少4个指令周期,因此在相同的指令周期和片内指令缓冲条件下,是普通微处理器运算速度的4倍以上。

   另外,控制器与功率单元之间采用多通道光纤通讯技术,低压部分和高压部分完全可靠隔离,系统具有极高的安全性,同时具有很好的抗电磁干扰性能,并且各个功率单元的控制电源采用一个独立于高压系统的统一控制器,方便调试、维修、现场培训,增强了系统的可靠性。
3.6 控制电源
   控制器有一套独立于高压电源的供电体系,在不加高压的情况下,设备各点的波形与加高压情况基本相似,给整机可靠性、调试、培训带来了很大方便。
   系统采用三次谐波补偿技术提高了电源电压利用率,利用了调制信号预畸变技术,使电压利用率近似于1。系统还采用了先进的载波移相技术,它的特点是单元输出的基波相叠加、谐波彼此相抵消。所以串联后的总输出波形失真特别小。多个单元迭加后的理论输出波形如图4所示(图中是六单元叠加)。



3.7 基本控制功能及特点
3.7.1 直流制动
  本提升机用变频器,直流制动对提升系统的安全运行起到重要作用,当重车在中间停车时,PLC检测到停机信号后给控制器发出信号,让提升机由高速平滑地降到低速,然后由控制器发出直流制动信号,使提升机停止,待PLC检测到机械制动起作用的信号后,PLC发出信号让控制器去掉直流制动信号,使提升机靠机械抱闸一类的装置起作用。启动时,先对提升机施加一直流制动信号,PLC 检测到机械抱闸信号后发出信号给控制器去掉直流制动信号,然后由控制器加上启动电压让提升机开始转动。机械抱闸状态一直在PLC的监控下,一旦机械抱闸打开,马上给电机施加直流信号,确保重车不下滑。直流信号是以PWM方式向电机的某一绕组施加一定占空比的直流脉冲,使电机磁场维持在一恒定方向不变,对运动中的转子产生制动力矩。
3.7.2运行速度的控制
   为了减少运行过程中的机械冲击,在提升机启动和停止过程中,做到加速度连续,因不同的频率,对应不同的加减速速率,在本装置的控制中,将不同频率时的加减速速率规划成一个表格,运行中用查表的方法确定对应频率时的加减速速率,使提升机平滑运行,减少机械冲击。

 

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