尿素喷头是化肥生产企业尿素造粒的关键设备,是尿素生产中最后一道关口,各个化肥生产厂家均要求其具有高度的可靠性,以满足尿素系统安全、平稳、长期、满负荷生产运行的要求。本文以改造塔里木油田塔西南石化厂尿素喷头电气控制系统为例,向大家介绍一种灵活、可靠的双电动机主回路,抛砖引玉、共同学习和提高。
一、 改造前系统主回路:
由图所示,我们可以知道,其工作方式如下:
1、1#电动机采用变频方式工作时,KM1、KM2、KM6交流接触器闭合,1#电动机由1#变频器带动工作;相同2#变频器带2#电动机工作时,KM3、KM4、KM8交流接触器闭合电动机变频工作。变频调节采用可调电阻器调节方式,达到工艺生产的要求。
2、1#电动机采用工频方式工作时,KM1、KM5交流接触器闭合,1#电动机工频运行;相同当KM3、KM7交流接触器闭合时,2#电动机工频运行。
二、通过上述分析改造前系统主要存在以下问题:
1、采用的是双机单电源供电方式,当发生I段供电电源故障时,尿素喷头系统全部停止工作,供电可靠性差;
2、1#变频器只能带1#电动机,2#变频器只能带2#电动机,无法实现1#变频器带2#电动机、2#变频器带1#电动机工作方式,工作模式单一,灵活性较差,变频器利用率较低;
3、控制部分采用常规继电器控制,无法实现故障判断和显示功能,也无法形成进线电源的自动切换和变频器自动切换功能。
改造前该系统在实际应用中曾经发生变频器故障、电源故障等多种故障状态,均造成系统停车处理,给生产装置造成了较大的经济损失,为了提高系统的可靠性和灵活性,对主回路及控制系统进行了改造。
三、 改造后主回路如下:
如上图所示,其工作原理如下:
1、 增加了双回路供电系统,KM11、KM12交流接触器实现断电自动切换功能;
2、 增加两个联络接触器KM5、KM6,增加线路连接,实现电动机主回路的相互关联切换;
3、 增加交流接触器控制线路闭锁,KM2、KM4、KM5三个交流接触器相互闭锁,KM7、KM8相互闭锁,KM9、KM10相互闭锁,避免主回路出现短路故障;
4、 系统控制采用PLC控制,实现了主回路的自动切换;
四、系统改造的优点:
1、系统供电电源实现了双进线自动切换方式,增加了供电电源可靠性;
2、实现了智能切换功能,该系统正常运行为1#变频器带1#电动机、2#变频器带2#电动机工作方式,例如在1#变频器带1#电动机运行时,KM1、KM2、KM8交流接触器闭合,1#电动机运行,如果此时发生1#变频器故障PLC根据故障信号自动断开KM2交流接触器,将KM3、KM4、KM8交流接触器闭合,并发出2#变频器工作命令,实现了2#变频器带1#电动机运行,同时保持1#变频器带电,显示故障信号,发出故障报警,即使1#或2#变频器产生硬件故障,即使发生设备报废也不会造成系统的全面瘫痪,因此极大的提高了系统可靠性;
3、可实现变频器调节的需要,在1#变频器正常运行时,2#变频器不带电备用,而在调试2#变频器时可以通过闭合KM3使其带电,调试完成后使其断电待用,反之亦然,极大的延长了变频器电气元器件的使用寿命;
4、使用KM5为工频运行接触器,可使1#、2#电动机工频运行,同时热继电器投入工作,起到电动机保护作用,进一步提高系统在两台变频器均出现损坏故障时的系统可靠性,使用KM6为系统清洗交流接触器,使备用喷头旋转高压蒸汽清洗;
5、控制系统中采用PLC为主控制单元,设计上采用硬件回路闭锁和软件闭锁方式,在软件设计上采用了智能判断、切换、故障报警、输出点扩展等多种先进实用的编程方式,保证了系统的智能化、灵活性、可靠性。
五、系统改造产生的效益:
通过上述改造,系统可靠性得到了极大的提高,尿素喷头使用几年来从未发生一起喷头电气故障造成系统完全瘫痪,影响工艺生产;同时当发生故障时维护人员可根据故障显示,迅速处理故障,极大的缩短了系统的故障运行时间,保证了系统的安全平稳运行,减小了维护人员的劳动强度。同改造前相比较,每年避免造成系统停车6次,每次平均影响时间5个小时计算,每年将产生30万元的经济效益。通过实际应用,充分证明了系统设计的合理性、可靠性和灵活性,是一套成熟、实用的双电动机互切主回路。
综上所述,通过对尿素喷头电机电气控制系统的重新设计,达到了使用方便、工作可靠、设备先进、维护简单、自动化程度高、设计合理的目的,为尿素系统生产的连续平稳运行打下良好的基础,为石化厂化肥生产提供了坚实的保障。