以自动视频检测系统为例,传统产品检测需要4~5个工人对成品进行人工识别,效率低不说,还可能出现漏判误判。而自动视频检测系统则像在生产线尾端安装了一双不知疲倦的“眼睛”,凡是通过它“眼皮子”底下的产品,只要尺寸、标签、图案与存储在数据库中的图片对比出现偏差,机械手便会自动将其挑拣出来。
自主设计实现“机器代工”
在朱世钦带领的科研团队的努力下,华硕实业成功开发“全自动数控包装创可贴生产线”。“项目的关键点在于控制程序的编写。”据朱世钦介绍,作为整套自动化系统的“大脑”,控制系统对生产线的协调运作起着决定性的作用。
首先,解决了原先最大的难题:创可贴的数量清点。如今只需在系统中输入每种创可贴所需的数量,设备就会自动清点,将相应数量的创可贴放入包装盒。“经过数月测试,其准确率可达100%,机器不会累,不会走神,这种重复性的劳动最适合用机器来替代人工。”
其次,实现了生产线上方的分装设备与下方的包装盒传送装置同步的问题。盒子到了相应的位置,上方的设备就要及时反应,放置相应数量的创可贴,然后再推送到下一个机位。这一过程不超过1秒。
据记者测算,这条生产线1分钟可分装60盒左右的应急包,效率相比人工提升了30%以上,而分装准确性却达到100%。
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