经过科技人员不到一年的努力,开展复吹与炉龄攻关试验,已应用了20多年的半钢炼钢工艺获得了新的活力。
攀钢于1984年在本部炼钢厂应用顶底复吹半钢炼钢工艺,目的是降低钢铁料消耗,改善钢水质量。到2006年,由于原复吹供气系统设备陈旧、供气不稳定,复吹透气砖易堵塞,加之转炉半钢炼钢终点均采用低拉碳控制,终点钢水碳含量低,钢水氧化性及终渣全铁高,加大了复吹透气砖和炉体的维护难度。在此条件下的炼钢工艺,复吹透气砖的寿命只有850至1800炉,与转炉炉龄8000炉的目标相差甚远;复吹的整体
冶金效果得不到充分体现,严重影响了攀钢半钢炼钢相关的一些技术经济指标。为了逐步实现复吹炉龄长寿化,有效降低转炉钢水和钢渣的氧化性,提高转炉炉龄,达到转炉炼钢工序降本增效的目的,对转炉炼钢复吹供气系统的改造和工艺优化,很有必要。
今年初,新钢钒提钒炼钢厂、技术质量部与钢研院组成联合攻关组,改造复吹供气系统,进行了复吹管道系统改造、供气
控制系统更新、透气砖砌筑与安装等,同时对复吹供气模式做了调整,控制冶炼过程枪位。攻关组在3号炉试验取得重大进展后,逐步将有关技术成果在2号、1号转炉上推广应用。通过大量的试验研究,炼钢复吹炉龄得到了大幅度提高,冶炼工艺更加顺行。截至目前,试验及生产数据统计结果表明:3号转炉复吹炉龄已突破了4000炉,有望实现与炉龄同步;同时复吹转炉与无复吹转炉相比,转炉终渣全铁降低了约3个百分点,终点钢水氧活度降低150PPm左右;合金收得率提高了3至5个百分点,转炉炼钢总渣料消耗降低了3至5公斤/吨钢。由此,炼钢工序钢铁料消耗以及转炉钢水和钢渣的氧化性明显降低,复吹的冶金效果得到了较为充分的体现,大大降低了转炉炼钢生产成本,为进一步理顺攀钢半钢炼钢工艺提供了重要的技术支撑。