包钢八月份主要工序能耗持续降低
发布时间:2007-09-26
来源:中国自动化网
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8月以来,包钢主要工序能耗持续降低,吨钢综合能耗累计完成779公斤标煤,与去年同期相比降低3公斤标煤。
面对铁钢生产不平衡和薄板厂2号转炉中修的情况,包钢能源管理部门、动力系统和生产单位密切配合,最大限度地实现产能释放和能源消耗的合理匹配,使多数主要工序能耗持续降低。
包钢以降焦比为核心的节能降耗技术攻关取得可喜成绩。8月,炼铁入炉焦比降至397.5公斤标煤,同比降低42.4公斤标煤;综合焦比降至579.6公斤标煤,同比降低17.4公斤标煤;炼铁工序能耗降至419.2公斤标煤,同比降低14.8公斤标煤。炼铁工序能耗的降低,使包钢吨钢综合能耗降低15公斤标煤。同时,烧结工序、炼钢工序、薄板工序、轨梁工序、高线工序和一轧工序能耗的降低,使包钢吨钢综合能耗降低6公斤标煤。此外,高炉熟料比同比降低4.9个百分点,焦炭自产率同比提高1.8个百分点,使包钢吨钢综合能耗同比降低4公斤标煤。
高炉、转炉、焦炉煤气的多烧多用,对改善包钢能耗结构产生了积极作用。热电厂6号锅炉在8月改烧煤气系统,多烧焦炉煤气1522万立方米,节约动力煤1.25万吨;“两炉两机”的满负荷运转,使热电厂多烧高炉煤气1亿立方米;转炉煤气同比多回收1245万立方米。
面对大量新工艺的使用给用电带来的压力,包钢有关单位积极采取措施,增加自发电量。8月份,包钢自发电一亿三千三百千瓦时,减少外购电费支出5100万元。同时,在钢产量大幅增长的情况下,包钢吨钢耗新水7.32立方米,同比降低1.02立方米。
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