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鞍钢冷轧厂 LZ-CIMS工程底层控制系统的设计与应用

发布时间:2007-07-16 来源:中国自动化网 类型:行业资讯 人浏览
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PLC

导  读:

    80年代末,鞍钢冷轧厂开始进行大规模技术引进和设备改造,不同时期的工艺要求和装备水平导致了其在线控制设备分散、多样,互无联系,按生产工序可划分为若干生产机组,每个机组由一个或多个控制系统组成。机组相互间没有通信,整个物料控制通过传票方式进行。随着企业的发展、壮大和激烈的市场竞争,这种方式给生产的统一协调和管理带来了诸多困难,已不适应目前现代化生产和管理的需要。为此,鞍钢冷轧厂从1997年开始实施LZ-CIMS工程,使管理者能在CIMS的指导下进行生产管理和经营决策,实现集约化经营,力争在市场竞争中立于不败之地。针对现有设备状况,在CIMS底层控制系统中,采用先进有效的计算机软件和硬件设备,把各个生产工序有机地联结起来,形成一个完整的通信控制系统,为CIMS工程的建立和实现奠定基础。 
1 LZ-CIMS结构和功能 
  鞍钢冷轧厂以生产冷轧薄板为主,是典型的冶金轧钢企业,具有连续型流程特点。LZ-CIMS是将人与生产经营、生产管理和自动化控制连成一体,用于实现从热轧原料开始,经过各个生产加工工序,最终到产品发货的整个生产过程全局自动化[1]。其分层分级结构如表1所示。 



  管理层和控制层构成了整个结构的基础[2]。LZ-CIMS以厂生产经营为中心,管理层的厂级管理级作为管理层的最高一级,垂直辅射科室和车间管理级,厂级管理重点放在企业的经营和决策管理,并涉及财务和销售监管。科室管理级按职能分工有生产、计划、质量、设备、人事、供应、成品等方面的协调和管理。车间管理级是管理层的最低级,包括生产车间和设备车间管理,主要是面对各个生产机组,对生产运行和设备维护进行组织和监管,最大限度地发挥生产工序和机组设备的优势,保证生产和设备的稳定运行。 
  控制层的分级由现有生产设备的自动化水平决定[2],各机组自动控制系统形成了CIMS工程底层控制系统的核心。本厂控制层主要是以PLC为中心的基础自动化系统,并覆盖少量的监控上位机和配套的智能仪表。 
  厂级信息中心使用两台IBMRS6000/R24,AIXV7.1.1操作系统,ORACLE数据库和TCP/IP协议;科室和车间安装PC个人电脑,DigitalPC3100ST;机组使用工业微机。 
2 LZ-CIMS工程底层控制系统的设计与开发 
2.1 控制设备现状 
  鞍钢冷轧厂物料流动是从热轧厂成品来料依次经过酸洗、轧制、罩式炉退火、平整、剪切、分类包装工序,各工序紧密衔接,相互制约。由于设备引进和改造的时期不同,彼此自动化水平相差很大,且控制设备不统一,具体情况如下。 
  (1)盐酸再生3台SIEMENSS5-115UPLC,两台PC32-T,操作系统为Windows For Workgroup,使用Wonderware公司的Intouch软件包开发监控应用程序。 
  (2)盐酸洗3台瑞典Sattcon31PLC,分别负责头、中、尾部全线控制,盐酸拉矫机采用GETexasPC,LYNXOS2.1.0操作系统,盐酸焊机使用1台SIEMENSS5-135UPLC。 
  (3)连轧机14台SIEMENSMMC216多微机,BD216操作系统,用PL/M-86语言编程。 
  (4)罩式退火炉 
  4座EBNER炉采用3台SIEMENSS5-115UPLC。 
  老24座N2炉1台IPC610,CPU80386,MSDOS6.0操作系统,用GWBASIC编程,并通过3964R软件包与1台SIEMENSS5-135UPLC相连组成控制系统。 
  新36座LOI炉1台PC32-R,CPU80486,DRDOS系统,用TurboPascal编程,通过ARCNET网与18台SIEMENSS5-115UPLC相连构成系统。 
  较新36座LOI炉1台PC32-20,CPU80386,ConCurrentDos操作系统,用TurboPascal编程,通过3964R软件包与BCU(DDC控制器)通信。 
  (5)平整机5台SIEMENSMMC286多微机,BD286操作系统,用PL/M86语言编程。 
  (6)剪切线1#剪切线由3台S5-135UPLC和1台SIEMENSSIMADYND组成,1#剪包装线由1台S5-115UPLC完成自动包装;2#剪切线采用1台S5-135UPLC控制;3#剪切线用1台S5-155UPLC控制;纵向剪切线采用美国GETexasPC机,LYNXOS操作系统,用3COM网卡,采用TCP/IP协议。 
2.2 网络通信 
  如上所述,盐酸洗、盐酸焊机、EBNER罩式炉、连轧机、平整机、1#剪切线(含包装线)、2#剪切线、3#剪切线均无上位机,给系统连网带来了困难,我们设计系统方案遵循可靠、实用、节约的原则,在CIMS系统和底层工控机或PLC间,配置若干台PC机。这些PC机的主要功能是从下面采集实时数据,处理后打包送到CIMS系统的ORACLE数据库中,CIMS系统收到这些数据后,再作相应的功能处理。这些新增的PC机,我们称为LEVEL-2系统,它起到1个Gateway(网关)的作用,即把应用不同的网络协议的网,通过Gateway的翻译连起来,LEVEL-2通过HUB连到IBMRS-6000上,构成Client/Server结构。LEVEL-2与底层通信通过RS232口,采用点到点的通信方式,协议为RS232,详见图1所示。 



2.3 软、硬件设计 
  LZ-CIMS底层控制系统在实现生产自动控制的前提下,完成数据的采集、处理和传输。底层数据是CIMS的基础,底层通信设计的好坏决定了CIMS的成败。在软、硬件总体构想上,力求简练、开放、通用,尽量减少今后应用系统的维护量,延长应用系统的生命周期。 
  (1)盐酸再生和盐酸洗 
  1)盐酸再生 
  为了不影响再生机组现有的PC32-T安全性能,新增PCServer机直接与3台S5-135U通过点到点通信来交换信息,它与原PC32-T在功能上互不干扰,增强了系统的可行性和安全性。 
  2)盐酸洗 
  因为盐酸再生的现有上位机PC32-T使用Intouch软件包,通过串行口已能与盐酸中部Sattcon31交换数据,所以盐酸洗新增PCServer也用Intouch软件包与3台Sattcon31分别采用点到点的通信方式来采集数据。同样,焊机通过RS232口用Intouch采集数据。根据拉矫机PC机的特点,可直接挂到HUB1上,通过在新增的PC机(PCServer)上的ODBCforInformix与之构成C/S结构,使拉矫机上的数据先送到PCServer上,处理后再送到RS6000上。在盐酸洗生产线上还开发了PCMMI,填补了无监视跟踪画面的空白。硬件上,PCServer通过以太网,接两台PCMMI;软件上,PCServer利用Intouch软件包与PCMMI实时交换数据。 
  (2)罩式炉 
  炉区分两个控制室,EBNER炉和较新LOI炉控制系统在北区,新LOI炉和N2炉在南区。这样,南、北两区各增加1台PCServer,EBNER炉没有上位机,在其MasterS5-115UPLC上插入1块CP524通信板,与PCServer相连,较新LOI炉上位机PC32-20和新LOI炉上位机PC32-R通过修改和增加程序,用来负责向RS232口写所交换的数据。N2炉的上位机通过3964R通信软件包,新增MOXAC104A多用户卡与PCServer进行点到点通信。 
  (3)连轧机和平整机 
  连轧机所用的MMC216是介于S5PLC和微机间的一种过渡产品,没有通用性和开放性,是系统开发的难点,经过反复研究和试验,依据LoaderDebuger特性,模仿指令,开发出专用通信软件包。MMC216的MADIComputer(人机接口计算机)与PCServer相连。平整机使用的MMC286是MMC216的升级产品,两者特性基本一样,新增PCServer与MMC286的SOVEComputer(设定值处理计算机)相连,实现信息交换。 
  (4)剪切线 
  1#、2#和3#剪切线都采用SIEMENSS5-135U或S5-155UPLC,3条剪切线控制系统相通相容,为此,建立共用的SINECL2网,S5增加CP5431通信板与PCServer共同挂网。冷纵剪所用的GETexasPC直接挂到HUB7上,具体情况和盐酸拉矫机一样。 
  LEVEL2PC的应用软件结构见图2,共有5个进程组成,辅助若干个初始表单,其中P0是整个应用系统的主控进程,它负责调度和监视P1~P4进程活动。P1主要用于同原始数据打交道的1个进程,该进程将根据信息源表的说明负责从原始数据源处取数据,并把所取数据送到缓冲区或建立中间结果值表。P2主要处理P1采集来的数据并整理后准备往ORACLE表发送。P3进程负责操作ORACLE表,并把实时数据存入ORACLE表里。P4进程处理应用系统出现的错误信息,并把相应信息传送到屏幕进行报警和提示。 



  从图2中所看到的几个文本文件,主要是为使应用系统具有更好的开发价值和通用性而设置的。信息源表描述所采集的数据源的信息,以标准的TXT文件形式存放,包括I/O变量名、类型、初始值等。中间结果文件主要是临时存放采集的数据。初始化信息表的用途是为了同ORACLE表打交道。不同工控系统所对应的应用系统是不同的,应用软件的设计也不同,但基本上可以遵循本结构。 

  LZ-CIMS底层控制系统从1998年7月1日开始试运行,经过720h考核,无故障率超过99.8%,通信协议、数据传输准确无误,系统运行高效可靠,响应迅速,灵活性强,各种试运行和考核指标均满足设计要求,应用效果比较满意。 













































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