宝钢化工分公司“十一五”节能降耗总目标已完成一半
发布时间:2007-07-02
来源:中国自动化网
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最新统计数据显示,今年前5个月,化工分公司万元产值能耗为641千克标煤,较去年底降低了174千克。至此,化工分公司“十一五”期间已节约标煤7718吨,仅用一年半时间就完成了“十一五”节能降耗目标的50%。这是化工分公司强化能源管理取得的显著成绩。
根据国务院有关节能降耗工作要求,宝钢“十一五”期间的万元产值能耗较“十五”末要降低40%以上,为此,宝钢股份与下属各分、子公司签订了节能降耗目标责任书。按责任书要求,化工分公司“十一五”期间的万元产值能耗较2005年要降低40%,节约标煤1.5万吨。
为完成节能降耗目标,化工分公司强化能源管理,坚持执行能源预算评价考核制度,每月根据生产计划,做好下属5个生产单元的能源消耗预算,将能耗指标分解到各装置,而且每月召开分析会进行评价,每季进行考核。将各装置、设备的跑冒滴漏纳入作业区管理,责任到人。加强余能回收,充分利用高温物料产生的大量热气,在现场20多个点安装了蒸汽回收装置,每年回收的蒸汽量多达17.6万吨。将一期苯加氢装置产生的可燃性气体回收后当煤气利用,每小时回收量高达1000立方米,相当于400立方米煤气。通过多次改造,蒸汽冷凝水回收量较开工初期大大提高,如今,蒸汽冷凝水占纯水消耗比例已从几年前的74%提高到91%。加强计量管理,借助计算机系统,动态把握现场实时数据,以计量数据的准确性,确保能源消耗受控。
去年开始,化工分公司还开展了节能降耗专项工作,根据现场不同装置的特点,大胆采用新技术、新工艺,实现节能降耗。今年就有18个节能降耗项目,其中,一期硫酸铵结晶系统通过安装节能装置改造,2月份投运以来已降低成本106万元。蒸氨系统采用蒸汽喷射新技术,不仅减少了蒸汽消耗量,还节约了氨气用量。采用计算机模拟技术,对KK苯加氢、洗油加工、酚精制等多套装置的工艺参数进行优化,以提高能源利用效率。
随着一体化管理的深入推进,梅山化工厂也按照化工分公司有关能源管理要求,分解能源指标,落实有关制度,为化工分公司节能降耗作出了贡献。
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