宝钢分公司1580热轧转炉煤气系统达标
发布时间:2007-02-08
来源:中国自动化网
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随着宝钢大批新建项目的陆续投产,煤气供应日趋紧张。为尽可能地使用低热值、低成本煤气,最大限度节约高热值、高成本煤气,于去年完成扩容改造的宝钢分公司1580热轧煤气站转炉煤气系统日前顺利达标,每小时可节约焦炉煤气5300立方米。
宝钢分公司在生产过程中共产生3种副产煤气:焦炉煤气(COG)、高炉煤气(BFG)和转炉煤气(LDG)。其中,焦炉煤气热值最高,资源也最紧张。随着“十一五”规划项目的陆续投产,煤气尤其是焦炉煤气的需求量大幅增加。即将于今年投产的宝钢分公司三热轧,就面临着焦炉煤气供应紧张的局面。
毗邻三热轧的1580热轧煤气站承担着将3种副产煤气按一定比例混合,并加压成具有一定热值和压力的混合煤气,满足了1580热轧正常用气的重任。面对能源压力,宝钢分公司热轧厂在优化能源结构上下功夫,提出将1580热轧煤气站LDG混合比例提高到30%至35%的新方案。实施新方案既不影响加热炉本体及附属设施,也不影响正常生产。经评估,LDG比例提高至30%,每小时可节省焦炉煤气5000立方米,每年节省下来的焦炉煤气正好能满足三热轧常化机组和平整机组的正常用气需求,大大缓解了目前焦炉煤气的紧张局面。
去年10月,1580热轧煤气站转炉煤气系统利用1580热轧年修完成了扩容改造并投入运行。目前,1580煤气站的焦炉煤气小时用量已经由改造前的23.56千立方米下降到18.26千立方米,顺利达到并超过了每小时节约焦炉煤气5000立方米的改造目标,为分公司煤气平衡作出了贡献。
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