今年来,宝日
汽车板公司强力推进能源管理工作,取得突出成效。1至11月,平均每吨成品钢能耗仅为103.7千克标煤,达到国内同类企业先进水平。
宝日汽车板投产之初,公司就将能源管理工作作为企业降本增效的主要抓手,建立了一整套完整的能源监控、统计、评估体系,根据产能的变化制订月度能耗指标,并实施全过程监控,及时对各项能耗指标进行分析、评估,找差补缺、不断完善。通过实施能源管理体系,有效提高了员工的自主节能意识。今年9月稻飞虫繁殖高峰期,在循环水站的集水井区域,大量的稻飞虫被冷却风机吸入循环水池,严重影响循环冷却水水质。为确保正常用水,4个班的能介运行人员用网兜捞清漂在水中的虫尸,确保了循环水水质,使当月水消耗量没有明显上升。除了应对突发事件,在日常管理中,宝日汽车板操作人员密切关注能源介质的使用情况,一旦发现异常情况,立刻紧急处置,保证了能耗的最低化。
与此同时,宝日汽车板还大力推进节能项目改造,注重软件、硬件一起抓。对全公司的照明及通风机进行节电改造,加装多功能智能型节电装置,仅此一项,每年可节电24%,年均节电收益可达35万元。结合节电改造,宝日汽车板还出台了新的节电管理制度,对全厂各照明用电区域进行分类管理,通过“软件”的升级开展节电工作。