长治轧钢厂330轧机万向接轴整体式改进获成功
发布时间:2006-02-02
来源:中国自动化网
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轧钢厂二车间330轧机万向接轴经过整体式改进,9月22日上机试用以来获得成功,使困扰轧机作业的一个老大难迎刃而解。330轧机万向接轴经过整体式改进后运行平稳,传动性能提高,并且减少了因工艺影响时间和故障停车时间,降低了备件消耗,提高了生产作业率。
过去,轧钢厂330轧机万向接轴动力通过法兰和轴套传递给轧辊的,花键的伸缩量只有法兰键瓣大小,存在着传动性能不好、拆装万向接轴不方便,且费时、费力、拆装时用氧气枪烧割螺栓,损坏了法兰盘面,经常有螺栓松动故障发生,轴套、螺栓等备件消耗量大等问题,这种问题一直影响着二车间轧机的作业率。
今年1月份,针对这一问题轧钢厂技术人员与浙江乐清某厂合作,展开了技术攻关。他们通过多次现场测量和对大量的现代传动机械结构的研究与分析,克服齿箱与轧辊扁头间距短,万向接轴伸缩空间非常有限等技术难题,将轴套与十字轴叉头做成一个整体,甩掉了法兰盘螺栓连接,减少了连接空间,扩大了伸缩空间。同时,将倾斜角度由原来偏大的15度改为实际使用的5至10度,增加了花键与花键筒的参合长度,保证了强度要求,有利于花键伸缩。
改进后花键伸缩量达到并大于轧辊扁头长度量,万向接轴能够整体拆装上下轧辊扁头。330轧机万向接轴经过整体式改进成功,为轧钢厂降低备件消耗,减少工人的劳动强度,提高轧机作业率奠定了坚实的基础。
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