近日,首钢高线厂圆满完成了风冷线改造,每年可降成本3000万元。
大规格82B是高线厂的重点拳头产品,自2000年开发生产以来,产品市场不断扩大,为公司创造了可观的经济效益。在当时的条件下,由于受到控冷能力制约,只能在炼钢过程中加入大量Cr、V合金才能保证轧材强度满足钢绞线生产的要求。但是加合金后带来成本增加且极易造成成分不均等缺陷。为了牢牢占稳市场,创出更大效益,该厂筹措资金对二车间风冷线进行了改造。自去年初到今年2月中修结束,在风冷线增加了36台大风量风机,通过安装调试后投入运行。几个月来,针对不同成分的82B系列产品,该厂分期、分批、逐号、逐支地对生产工艺进行了一系列试验,不断调整完善工艺制度,并最终形成了稳定的最佳生产工艺。在降低合金的情况下,产品质量稳中有升,产品的抗拉强度、产品面缩、时效期等指标得到了进一步改善。通过此项改造,可以在坯料成分中降低Cr、V合金含量,吨钢降低生产成本131元,每年可以为公司降低成本3050万元。