首钢集团通过多年“工业废水实现资源化”的努力,今年有望实现厂区污水“零”排放目标。
据首钢集团介绍,去年首钢动力厂成功实施了高炉洗气外排水回收冲渣利用项目,减少排水及新水补充量每小时近200立方米。第三炼钢厂实施软化站含盐水回收利用项目,对工业废水局部进行回收利用,减少了新水用量,每天回收含盐水150—200吨,全部用于钢渣焖渣,使排入污水厂的氯离子和盐分分别降低5%和10%,创造了可观的经济效益,同时还实现了局部污水“零”排放目标。
通过实施污水循环利用项目,去年首钢厂区新用水量比上年减少了615万吨,节约新水费用2000余万元,厂区排水量比上年度减少34%,首钢北京地区主要指标COD(化学需氧量指标)、氨氮的排放量分别从2003年的233.28吨和27.43吨下降至197吨和15.1吨,全面完成北京市下达的排污总量控制指标,同时也保证了生产用水的水量、水质。
另外,为进一步提高水的回收率,平衡厂区循环水系统的水质,使每小时600-800吨外排水资源也得到最大程度的利用。首钢积极探索进一步降低水耗的技术、管理途径。首钢目前已对其厂区取用水、排水、高含盐水的产生利用情况进行了细致的调研和分析,对污水处理厂外排水采用双模法脱盐工艺的可行性进行了研究,并进行了中试试验,取得了成功。据首钢集团环保处介绍,该项目已于去年立项,今年如果顺利实施,可使首钢工业污水实现“零”排放。