缺电是陶瓷窑炉连续性生产最大的致命伤。由于佛山市今年最缺电,预计电力负荷缺口达20-100万千瓦,占总电荷的20%。而且最大的缺口在三四月份,各陶瓷企业平均每周都要实行错峰用电2天,这对佛山陶瓷行业来说是前所未有的严峻考验。今年开春,佛山钻石陶瓷、金意陶、强辉陶瓷、顺成陶瓷、欧典石、新中瓷等一大批规范运作企业都坚决执行春节后错峰用电措施,合理安排球磨机、喷雾塔、压机、抛光机、磨边线尽量在夜班、深夜班用电,对不能停产的窑炉采用柴油机发电,以及实施节能降耗的一系列措施,减少错峰用电日必须停止生产用电带来的损失,开创出应对电荒不慌的新局面。
利用峰谷价差以盈补亏
窑炉是陶瓷的“心脏”,直接决定墙地砖、洁具烧成质量。由于窑炉升温时间长、耗能高,一旦停窑后再启动将会出现砖裂、色差等缺陷的产品质量波动,各企业都在错峰日自行发电,力保窑炉运转正常。钻石陶瓷、强辉陶瓷、顺成陶瓷等生产设备负责人告诉记者,目前各大企业都配备有发电房,平均拥有几千千瓦以上的发电能力,但自行发电采用优质O号柴油每吨4700多元,每度电价比大电网供电价格高出30%以上,而且噪音大污染环境。为此,一位资深管理人士对记者说,广东省从3月1日起实施峰谷电价新方案,平段电价0.607元/千瓦时不变,调整后峰谷电价的比值由过去的2.251拉大到3.161。也就是说每天6小时高峰段的电价是0.96元/千瓦时,低谷段0时至8时的电价是0.304元/千瓦时(属基本电价,未计容管费)。由于峰谷电价比值拉大到3.16倍的价格调节,许多陶瓷企业尽量安排球磨机、球釉机、喷雾塔、压机、抛光机、磨边机等工序在夜班谷段生产节约用电成本。只要调整得当,改变过去白天开工晚上不开工的旧习惯,就可以把自发电、峰电生产造成的高成本损失夺回来,做到以盈补亏,效益显著。
节约能源提高利用效率
要缓解我国能源资源与陶瓷生产发展的矛盾,必须提高能源资源的利用效率。有鉴于此,钻石陶瓷、欧典石、顺成陶瓷等企业结合应对“电荒”进行技术改造,采取先进的Y系列电机淘汰落后的JO系列电机;对球磨机、球釉机、浆池等用电设施安装无功就地补偿装置,并对窑炉电机、施釉线安装变频器,改变“大马拉小车”的耗电现象,使电机利用率达到0.97,高于0.9的行业先进水平。此外,改革球磨工艺,用高铝球衬、高铝球石提高球磨机效率;实行浆池间歇式搅拌等设施节约电能过半效益显著。有的企业还采取蓄冷空调节电技术。预计3年内可收回投资成本。
错锋用电遏制了价格战
实行错峰用电,使大多数陶瓷企业对春节后排产十分慎重,不追求过去“好大喜功”的开门红效应,对未接到订单的不少生产线能否在3月份开工尚在观望阶段,不敢贸然投产。从而进一步完善了以销定产的市场运作机制,出现了强者更强、弱者淘汰的局面,这对消化库存、减少积压、转“危”为“机”、“清理门户”大有好处。与去年同期相比,今年春节后,有效地遏制了墙地砖“价格大战”的爆发,鹰牌、东鹏、欧神诺、金意陶、简一、强辉、贝嘉利、欧典石、新中瓷等强势企业,通过优化产品结构,开发高技术含量、高档次、高附加值产品焕发出勃勃生机。