在万向钱潮近日验收通过的科技攻关项目中,金工一部科技人员自行研制的普通无心磨床金刚滚轮装置,每年每台设备可为公司节省成本10.14万元。
金工一部承担着国际OEM制造关键工序的加工任务,为了使普通磨床更好地发挥作用,缓解紧张忙碌的生产经营形势,根据产品精磨的国际技术要求,从根本上提高普通磨床的生产能力成了当务之急。
普通无心磨床科技攻关自立项以来,项目组技术人员积极开动脑筋,群策群力,列出多个方案进行可靠性、经济性、实用性论证。从方便使用、利于推广出发,最终决定在磨床上配置金刚滚轮装置。
经分析,攻关的难点在于解决磨床砂轮的成型修磨,也就是使砂轮能代替成型刀具。于是,负责技术设计的高永峰,利用专业知识,再加上多年的实践工作经验,把修磨砂轮的金刚笔做成成型刀具。在其他科技人员的配合下,成功设计了金刚滚轮修磨装置。这个装置可以使磨床对砂轮进行自动修整,大大提高产品的磨削精度和速度。难题解决后,技术人员不断进行制作安装调试,力求达到最好的效果
付出终有回报。今年9月,改造后的普通磨床终于成功完成了国际重要OEM产品的一次性磨削加工试制。其质量完全符合图纸的尺寸及精度要求,速度能和进口磨床相媲美。
改造成功的普通磨床,每台每年平均可节约成本10.14万元。金工一部共有106台这样的普通磨床,现在已有8台磨床加装了此修磨装置,以后根据生产会陆续推广。