一、引言
在细纱生产过程中影响成纱质量的因素之一就是开、停车及点动时所产生的冲击问题。对于传统的细纱机而言,电机直接起动冲击较大,速度的调节通过更换齿数不同的齿轮来实现,而且不可能实现无级调速。交流变频技术在新型细纱机上应用非常广泛,这些新型细纱机都比较好地解决了细纱机在开、停时的冲击和调速问题,用变频技术改造老设备提高技术性能是一种趋势。
二、改造方案
江阴华西精毛纺厂的细纱机额定转速1440r/min,功率15kW,工作电流15A左右。该方案直接在电源和电机之间装上变频器,选用SB70G15变频器,利用变频器的V/F特性,设定变频器的加速、减时间均为20s,这样细纱机起、停时,电机按设定的时间加、减速可消除起动、停止过程中的冲击。另外,当工艺改变需要调整速度时,可直接在变频器的操作面板上进行,非常方便。这种改造比较简单,改造进行的速度也快,基本上不影响生产,改造的费用也较低。
三、电动机的效率
从细纱机电机的工况可见,15kW电机的工作电流15A左右,负载率约为50%,表面上看,似乎有较大的节能空间。实际上,为不影响细纱机的生产效率,变频器的输出频率仍然是50Hz,即使工艺发生改变需要调速时,也不可能大范围地调节。而且细纱机为恒转矩负载机械特性,频率小范围地降低,节约能量有限。选择SB70系列变频器的参数F2-11=1(自动节能运行),利用变频器的电压调节功能,有较少的节能效果。与此类似设备的调速是工艺上的需要,节能倒是次要的方面。
四、结束语
对于电机需要50Hz频率运转的设备,负载率只有50%,虽然调节电机的输入电压可以节电,但节电较少。使用变频器后,电压的调节有三种方法实现,一种是利用变频器的自动节能运行功能,另一种是手动改变变频器的弱磁点,也可用变频器的V/F分离控制功能,这三种方法都可以做到调压节电。与此类似设备的调速是工艺上的需要,节能倒是次要的方面。