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磁翻板液位计在氯乙烯生产方案中的分析

发布时间:2013-04-01 14:33   类型:基础知识   人浏览
  • 磁翻板液位计在氯乙烯生产方案中的对比分析

    新疆石河子中发化工有限责任公司回收单体中间槽和回收单体储槽的磁翻板液位计在使用过程中出现问题,这2台设备的储 存介质是回收的液态氯乙烯,温度在15~25℃,压力变化在0.2~0.6MPa。回收的液态氯乙烯中存在杂质水,在水的作用下氯乙烯发生自聚,致使管线 堵塞和设备容积变小。此时,储槽的液位变化量和输送泵的输送时间是设备容积发生变化时的重要依据。但是管线内氯乙烯发生自聚,造成液位失准,操作人员在操 作打料过程中停泵时间稍有变化就会造成泵入口抽液量不足,从而造成机械密封损坏,影响正常生产,综合损失较大。并且在拆卸泵体和管线时,要排放出氯乙烯气 体,对环境和人员的健康不利,同时也损失了物料。

    改造前液位设备状况:2台储槽自身带有磁翻板液位计安装接口(DN25法兰),设备工艺管线为DN50,液位计阀门使用DN25的截止阀,磁翻板液位计的 过程接口也是DN25,液位计的浮筒为DN50液位计的连接管线内自聚往往比工艺管线和容器内自聚要早。液位失准发生时,操作人员起停泵的次数也变多,给 操作带来了不便。而液位计失准时,只能清理磁翻板液位计到阀门处的自聚体,阀门到容器段不能清理,而这一段则是最先出现自聚情况的,要清理这一段需要回收 容器内的单体,内部置换合格后才能进行,因此需要部分停车。

    解决这一问题的关键还是在磁翻板液位计的接口和设备的接口,考虑不使用设备上液位计专用的DN25接口,而是直接连接在DN50工艺管线上。可以使用原来的液位计,或者购置新的接口为DN50的磁翻板液位计;或者将现有的磁翻板液位计接口改造为DN50,并与设备管道连接。

    方案1:采用原磁翻板液位计需要在管线阀门后配变径,存在的问题是液位计接口DN25仍旧是自聚的重点部位,与之前工艺相比,维修点发生了变化,维修时不必清理容器部分,仅仅清理液位计部分,但维修的次数仍然较多。

    方案2:购置新的接口为DN50的磁翻板液位计,实现清理管线与清理液位计同步,减少维修次数。缺点是需要购置新的液位计,花费大,换下的液位计闲置。

    方案3:改造现有的磁翻板液位计,采用上下端口连接,上过程进口改为排气口,下过程进口改为排污口,原安装浮子法兰 和排气阀接口改为连通口,在下部增加一个多孔隔板,保证浮子不进入工艺管线,同时保证液体的正常流动。在保证不改变液位计结构情况下,将液位计与工艺管线 连接。此方案优点是花费少,不闲置设备,并且还能达到磁翻板液位计与管线清理同步,实现维修与检修同步。对比以上3种方案可知:方案3是最经济和实用的方 法。因此,采用方案3对2个储槽进行改造。改造后因氯乙烯自聚造成液位计失准的周期延长,可实现液位计、工艺管线、设备清理同时进行,保证了生产的正常进 行,有效地保护了输送泵机封。改造后的磁翻板液位计结构见下图。

    。改造后的磁翻板液位计结构图

    安装磁翻板液位计的工艺管线必须保证有效的连通性,同时下部管线液体的流动性要好,且不能是泵的进口管线和容器的进料管线。笔者选择的是容器的排污管线,此管线每次巡检都要排污,可同时观察磁翻板液位计的情况并判断是否有自聚物,达到巡检排污的同时检查液位计的目的。

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