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某火电厂脱硫系统烟气旁路挡板封堵方案

发布时间:2013-03-25 来源:中国自动化网 类型:解决方案 人浏览
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关键字:

脱硫系统

导读:

一、概述:野马寨公司 3×200MW 机组烟气脱硫装臵采用石灰石—石膏 湿法脱硫工艺,为保证脱硫系统故障时主机的安全运行,在原烟 道、净烟道之间设臵有旁路烟道及旁路挡板门。为严格履行国有 大型企业的社会责任...

一、概述:

野马寨公司 3×200MW 机组烟气脱硫装臵采用石灰石—石膏 湿法脱硫工艺,为保证脱硫系统故障时主机的安全运行,在原烟 道、净烟道之间设臵有旁路烟道及旁路挡板门。为严格履行国有 大型企业的社会责任,提高脱硫设施的投运率,实现脱硫设施与 主机同步运行, 确保旁路挡板封堵后机组安全, 遵照集团公司 《脱 硫设施旁路挡板门拆除及烟道封堵指导意见》 ,特制定本方案。

二、 基本情况:

1、烟道基本情况:

1、2、3 号炉原烟道长度分别为 37.55m、55.1 m、78.6 m, 净烟道长度分别为 50.8m、71.05 m、68 m,原烟道尺寸为:4900 ×6000×6mm,净烟道尺寸为:5000×5500×6mm,承压:±5000 Pa,脱硫系统无 GGH 烟气换热器,净烟道全部采用玻璃磷片树脂 进行防腐,防腐层厚度约为 3 mm。

2、无旁路烟道运行经验:

由于锅炉点火已采用小油枪配合投粉燃烧, 油烟的烟气量较 小,且已完成除尘器改为电袋复合除尘器,解决了锅炉启停时油 烟污染石膏浆液问题,目前已实现关闭旁路挡板启停机组。

为配合烟囱防腐,曾于 2010 年 10 月 25 日~2010 年 12 月 25 日 1 号机组 A 级检修期间,对 2、3 号脱硫系统 DCS 连锁逻辑 按照脱硫装臵故障、锅炉灭火预想进行修改后,临时封堵 2、3 号旁路挡板,2、3 号净烟气通过设臵在吸收塔顶的临时烟囱排 除,期间虽未出现脱硫系统故障情况,但对脱硫系统无旁路运行 积累了一定经验。

2011 年 3 月 22 日,3 号机组带 200MW 负荷运行,3 号增压 风机故障跳闸后,由于旁路挡板卡涩未连开出,锅炉炉膛负压波 动至+200Pa,锅炉运行人员将负荷减至 160MW 后,机组能稳定运 行,但在处理了增压风机故障、未开烟气旁路挡板、机组负荷在 160MW 情况下启动增压风机,出现过流保护动作跳闸。手动开出 旁路挡板,关闭增压风机入口静叶,增压风机启动正常。事后对 脱硫系统净、原烟道进行仔细检查未见异常。

2011 年 8 月 3 日,由于 3 号增压风机变频器室漏水,造成变频器故障,在旁路挡板关闭的情况下,机组带 130MW 负荷无增 压风机运行至 8 月 6 日。在消除增压风机故障、旁路挡板处于关 闭状态、机组负荷 105MW 时变频启动增压风机运行正常。

三、制定旁路封堵方案前试验:

为准确撑握烟气旁路挡板门封堵后, 机组在不同负荷情况下 增压风机跳闸对锅炉主机的影响、原烟气烟道压力变化情况、确 定烟道防爆装臵压力定值和测定增压风机跳闸后实现变频启动 对应的机组负荷值, 2012 年 1 月 29 日对 1 号机组按 115MW 和 于 150MW 两个负荷点进行了相应试验。

1、试验情况

(1)当机组负荷在 115MW 时,手动停运增压风机,炉膛负 压在 1 分钟内由-19Pa 上升至 229Pa,原烟气烟道压力在 1.5 分 钟内由 486Pa 升至 3138Pa,净烟道压力 692Pa 基本保持不变, 增压风机入口压力 9Pa 升至 2696Pa,增压风机静叶开度由 95% 开至 100%。用变频方式启动增压风机运行正常,原烟气烟道压 力最大增至 3569Pa,增压风机入口压力增至 3121 Pa,检查原烟 道正常无破损。

(2)当机组负荷在 150MW 时,手动停运增压风机,炉膛负 压在 1 分钟内,由-29Pa 升至 210Pa,原烟气烟道压力在 50 秒内 内由 491Pa 升至 3379Pa,净烟道压力 884Pa 基本保持不变,增 压风机入口压力 19Pa 升至 2982Pa,增压风机静叶开度由 86%开 至 100%,用变频方式启动增压风机运行正常,原烟气烟道压力 最大增至 3802Pa,增压风机入口压力增至 3387 Pa,检查原烟道 增压风机入口膨胀节破损约 1m。

2、试验结论:

(1)机组负荷在 115MW 和 150MW 时增压风机跳闸,原烟气 烟道压力分别为 3138Pa 和 3379Pa,两种工况下,烟道压力增加 了 241 Pa;在变频启动增压风机后,原烟气烟道压力最高值分 别为 3569Pa 和 3802Pa,烟道压力增加了 233 Pa。虽因增压风机 入口膨胀节破裂,机组负荷在 200MW 时增压风机跳闸试验未做, 但依据 115MW 和 150MW 负荷下的试验数据, 初步推算机组负荷在 200MW 时若增压风机发生故障停运,原烟气烟道压力可增至 4000Pa 左右,若此时将负荷降至 150MW 以下可安全启动增压风 机,不会造成设备及烟道损坏。

(2) 运行中当发生增压风机故障时, 可维持机组负荷在 150MW以下运行。此时不会影响到机组、脱硫设施和烟风道的安全,当 故障处理完后,恢复增压风机运行。

三、封堵旁路挡板方案:

1、将增压风机入口烟道膨胀节更换为承压±7000Pa 左右的 膨胀节。

2、针对在增压风机故障跳闸后重新启动运行,原烟气烟道 压力比增压风机故障跳闸后的压力升高约 500Pa 的试验结论, 修 改规程,确保一旦发生增压风机故障跳闸,在重新启动运行前将 原烟气烟道压力调整到 3200Pa 以下。

3、改接浆液循环泵电源:

目前,5 台浆液循环泵电源均取至对应的脱硫 6kV 各供电段 母线,各段母线之间通过分段开关连接,分段开关设臵有备用电 源自投装臵, 为避免因某段电源故障导致吸收塔浆液循环泵全部 停运,造成机组停运,将 2 号脱硫装臵 A、D 浆液循环泵电源保 留在脱硫 6kVII 段,将 C 浆液循环泵改接至脱硫 6kVI 段,将 B、 E 浆液循环泵改接至脱硫 6kVIII 段;将 1 号脱硫装臵 A、E 浆液 循环泵电源保留在脱硫 6kVI 段,将 B、C 浆液循环泵改接至脱硫 6kVII 段,将 D 浆液循环泵改接至脱硫 6kVIII 段;将 3 号脱硫 装臵 C、A 浆液循环泵电源保留在脱硫 6kVIII 段,将 E 浆液循环 泵改接至脱硫 6kVII 段, B、 浆液循环泵改接至脱硫 6kVI 段; 将 D 为减少 6kV 电缆,考虑在脱硫 6kV 开关室增加电缆转接箱,不全 部重新敷设 6kV 电缆。

4、增加原烟气烟道防爆装臵:

为确保脱硫系统增压风机故障跳闸后原烟气烟道安全, 在原 烟气烟道上增加防爆门,防爆门按尺寸 800mm×800mm 设计,防 爆门压力按±4500Pa。同时在原烟气烟道上安装 3 台压力变送 器,变送器量程按±5000Pa 设计,将压力信号送至脱硫 DCS 系 统。

5、检查恢复吸收塔入口事故喷淋减温装臵:

脱硫系统原烟道事故喷淋减温装臵是按机组满负荷正常运 行、入塔烟温小于 70℃进行设计的。检查恢复方案:减温水取 至主机工业冷却水和消防水系统,采用气动快开门,气源取至脱 硫仪用压缩空气系统,装臵信号、控制电源取至脱硫保安段或脱 硫 UPS 电源,事故喷淋水直接流入吸收塔内。

6、改接吸收塔搅拌器电源:

目前,工艺水泵、增压风机油泵、除雾器冲洗水泵电源已取 至脱硫保安段,但吸收塔搅拌器电源取至脱硫 400V 工作段,须 改接至脱硫保安段。

7、增压风机静叶及增压风机变频器:

增加增压风机变频器自动旁路硬件功能,并改造增压风机静 叶。

8、对 1、2、3 号吸收塔分别增设一套管径为φ108×5mm 石 灰石浆液供浆系统,并将 1、2 号石灰石浆液箱并联运行,以确 保吸收塔石灰石浆液的供给。

9、DCS 逻辑改造:


FGD 跳闸触发锅炉 MFT。触发条件(任一):

1)浆液循环泵全停。

2)净烟气温度高于 75℃,延时 15 秒。

需取消的逻辑:

1)增压风机润滑油压力低跳闸取消改作报警。

2)吸收塔液位低跳浆液循环泵改作报警。

3)增压风机跳闸后相关烟气挡板的动作逻辑取消。

4)增压风机任一推力轴承温度高于 95℃联锁跳闸取消改为 报警;

5)增压风机任一滚子轴承温度高于 95℃联锁跳闸取消改为 报警;

6)增压风机电机轴承温度 1 或 2 高于 70℃联锁跳闸取消改 为报警;

需增加的逻辑:

1)满足以下四个条件之任一条件联锁开事故喷水减温气动 门:

A、浆液循环泵全停且原烟气温度高于 60℃,发脉冲指令联 锁开;

B、增压风机跳闸且净烟气温度高于 60℃联锁开;

C、仅有一台浆液循环泵运行且净烟气温度高于 60℃联锁开;

D、原烟气温度高于 150℃。

2)压风机 QF 开关跳闸信号送入主机 DCS 系统。

3)组“脱硫异常”报警硬光字牌及 DCS 画面四个软光字牌增 加以下四个条件,分别是:

A、机组脱硫只剩一台浆液循环泵运行;

B、机组脱硫塔进口原烟气温度高于 150℃;

C、机组脱硫塔出口净烟气温度高于 60℃;

D、增压风机 QF 开关跳闸。

4)炉启动点火前必须保证规定的“点火许可条件”被满足, 即:浆液循环泵至少运行 2 台。

10、封堵旁路挡板:

使用保温砖在旁路挡板处对烟道进行全封堵,封堵厚度不低 于 240mm,同时对封堵墙体进行防腐处理,并取消旁路挡板执行 器及控制系统,取消电缆、行程开关、DCS 通道等,旁路烟气挡 板全关,原烟气挡板全开焊死,净烟气挡板全开。




 

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