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广东某火电厂3B循环水泵事故分析报告

发布时间:2013-02-23 来源:中国自动化网 类型:应用案例 人浏览
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3B循环水泵

导读:

一、循环水泵的基本情况广东某发电有限公司一期工程配套两台660MW机组,发生本次机械事故的3B循环水泵为立式固定转速/固定开式叶片单级斜流泵,3号机组配套两台同型号为88LKXA-17的循环水泵,发生事故的编号为B泵,...

一、循环水泵的基本情况

广东某发电有限公司一期工程配套两台660MW机组,发生本次机械事故的3B循环水泵为立式固定转速/固定开式叶片单级斜流泵,3号机组配套两台同型号为88LKXA-17的循环水泵,发生事故的编号为B泵,其额定转速370rpm,扬程为17m(两台并联)/10m(单台使用),流量为10.5 m3/s(两台并联)/12.4m3/s(单台使用),流体介质为海水,其他结构以及零部件特性为:

导向轴承材料:HT200Ni2Cr+SXL赛龙

轴封:压盖密封液体填料

安装环境:室外露天

必需气蚀余量:8.61m

联轴器:刚性套筒

轴功率:2038KW

电机功率:2400KW/6000V/320A

效率:88.5%

最大轴向推力:55T(向下)

轴承润滑:内部水源自润滑

吸入/排除口直径:2.7/2.2m

泵出口液控蝶阀:PN6DN2400

液压蝶阀开启时间: 30-120S(可调,从全关到全开)

滤网冲洗水泵:流量150m3/h, 扬程30m

循环水旋转滤网:设计/最大流量37800/44640 m3/h,转速10/5rpm, 水位差1m.

叶轮与叶轮室材料:ZG0Cr18Ni12Mo2

轴与内接管材料:0Cr17Ni12Mo2

轴承无水状况下允许运行的时间:120S

套筒联轴器材料:ZG0Cr17Ni12Mo2

轴套材料:1Cr18Ni9

轴承支架材料:HT200Ni2Cr

填料函体材料:HT200Ni2Cr

水泵重量:65000Kg

水泵运行扭矩:5482.3Kg.m

循环水泵采用了表面防腐漆和阴极保护(牺牲阳极+外加电流)措施,其中牺牲阳极块的使用年限为10年,泵的使用寿命不少于30年,维修周期按照5年考虑。

一、 循环水泵事故简介

1、 事故前情况:8月6日发现盘根漏水量比平时增大,将盘根紧固后漏水量稳定,振动波动比以往上升。8月8日和8月10日夜班进行停泵检修拦污栅,发现栏污栅四周垮塌,中间变形。8月14日泵振动波动明显上升。

2、 事故过程:8月15日下午16:30左右,3B循环水泵电机电流上升很快,就地检查盘根冒水量很大,当电流到了300A时紧急停运该泵,就地检查无反转,铜棒耳听诊断无碰磨声,出口液控蝶阀关闭到位。

3、 事故时参数记录:事故发生前24分左右电机电流出现大幅度上升,前10分钟内电流从220A左右上升到260A左右;后10分钟内从260A左右突升到320A左右以上(按照趋势达360A左右),从泵的转速在线记录可以看出,在停机前22分钟左右,泵的转速发生失速性颤动。但距停机18-14分钟之间,失速性颤动更加明显,后来的4-5分钟转速表面上又恢复了正常,但紧接着从停机前10分钟左右开始,失速颤抖逐渐加剧,直到电机电流超限自保护停机。

4、 事故后果:

4.1三段轴上中下段合计总长度接近11.7米,整条轴弯曲性变形,变形量超过1.5米(离开轴线的弯曲变形量),其中中下两段变形最为严重,三段均有变形。

4.2水泵轴的中间轴承座全部碎裂,多段外接管碎裂,吸入喇叭口严重破碎;吐出管、导流片发现裂纹;导流体也存在裂纹。这些端口基本上被锈蚀覆盖,但也可发现个别端口上存在不同区域或界面,呈现脆性断裂的特征,属于外物击伤。

4.3上部轴承座碎裂,轴承冷却水通道被堵塞。

4.4所有轴承全部严重损伤。包括深度划伤、严重剪切变形、端部撕裂、表面熔融等。

4.5套筒联轴器严重变形,两段内接管严重变形;由于拆除变形轴时相互阻碍,这些部件全部采用火焰切割最终全部损毁。

4.6只有部分连接螺栓可用,部分剪断或扭断而难以继续使用。

4.7安装在外接管上的牺牲阳极以及外加电流的保护装置基本损毁,不可继续使用。

二、 事故原因分析:

1、 于中部导轴承支架采用非合同要求的316L材质,材料脆性大、韧性较差、结构强度不足,同时泵轴存在不平衡量及水流的瞬间冲击,轴系产生较大振动、摆度及由此产生交变应力,中部导轴承支架受挤压下产生部分支撑疲劳断裂。支架断裂使轴系偏离轴线摆动幅度增大,导致上部轴承的损坏,使转子逐渐失去支撑,使泵轴摆动幅度越来越大,进而又令上部轴承损坏增大。

2、 部分轴承损坏到使转子失去支撑,泵轴的不平衡力作用在中部轴承支架上,轴承支架产生断裂导致解体,引起轴的偏心旋转,导致轴严重的弯曲变形。

3、 轴承座碎裂后,产生的碎片和转轴打击导泵的外接管以及其他部件,铸铁件基本上产生裂纹或断裂,导致泵体发生大面积断裂以及裂纹。

4、 超差的动不平衡使上部轴承与轴之间的摩擦力骤升,电机电流加大,泵的转动不稳定,最后由于电机电流超设定值发生联锁保护停机。

三、 事故原因:

1、泵轴存在不平衡量,导致中间轴承支架和上部轴承损坏,继而引起事故发生。

2、水泵多个部件未采用合同要求316L不锈钢材质,导致事故必然扩大。

3、事故前水泵运行出现不正常情况,没有采取有效的措施进行处理。在出现泵振动超标情况下依然运行至事故发生。

四、 建议:

1、全面复查另外3台循环水泵各部件的材质,对非316或316L不锈钢部件尽快争取检修机会更换316或316L部件。

2、严密监视另外3台循环水泵运行情况,发现异常情况应马上处理,异常情况无明显改善,应该及时停泵全面检查。

 

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