ITC312H4型挖装机(见附图)是将隧道岩石挖掘与装载集于一体的专用设备,内燃机和电力双驱动组合,电机功率73kw,生产输送效率250m3/h。该机属上世纪90年代产品,经过多年使用,存在问题是:液压油温升过快(连续工作0.5h,温度即达80℃),动作缓慢无力;工作过程中输送链条经常出现卡滞现象;零件老化,无更换件。因此,对该机作了以下改造:
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ITC312H4型挖装机
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(1)增加冷却系统
经过计算分析,决定增加冷却系统,在原有两条冷却油路的基础上,又增加了一条冷却油路。3个并联的液压系统不仅增大了液压油的冷却面积,弥补了冷却效率不足,而且由于进油渠道增加,防止了冷却器油路堵塞。
(2)改变刮板结构及压条材质
刮板改为橡胶型,在刮板与刮板之间加装胶垫,使刮板与耐模板间不直接进入渣石。上部的链接压条改为更加耐磨的45号锰钢板,提高了耐磨强度,使两者始终保持合适间隙,减少了渣石进入间隙的概率。同时,在耐模板的底层割开几个泄渣槽,一方面减轻链条卡滞,另~方面可以观察刮板在输送槽内部的运转及磨损情况,便于提前维护和修理,也利于更换链条和刮板。
(3)更换主泵
对电机主泵进行拆检,发现泵体内部有扫膛现象,需要更换主泵。由于该泵型号较老,已无配件供应,决定改用国产泵代替,经过分析测算,决定采用GB80/80/220型三联齿轮泵。经过测试比较,主要技术数据与原机基本吻合,改装后测试表明,整机性能与原来的基本一致。
(4)改进耐模板
链条刮板与机体底座的耐模板紧密接触,原用螺栓固定,螺栓孔多达42个,加工技术要求高,费时费力,更换一次需时5-6h。改为直接焊接后,拆装都简单易行,更换时间缩短为2h左右,不仅大大节约了时间,而且提高了使用效率。
(5)主接触器用国产品替代
主电机功率为75kw,额定电流140A,主接触器用加大型号的国产品替代后提高了通过电流的稳定性。同时,增加与其配套的热继电器的容量(加大型号),使工作性能更可靠。原管线式保险丝,改用带热保护的小型空气开关,不仅使用方便,而且更换容易。
改造后,效率提高了30%,相关费月节省93%,性能相当新机的90%。