钢化炉冷却风机采用250kw流异步电机为动力,拖动高压风机时,钢化件进行调速冷却,以满足生产工艺与产品质量要求。钢化生产工艺要求,风机加速时时间短,加载迅速(风门瞬时打开),电流增幅大等特点,要求所配变频系统具有较大的功率裕量,能被耐受较大的冲击电流,在加速的过程中和承受大冲击电流时,变频系统应能安全正常工作,特推荐采用350kw的变频器作为驱动设备,额定工作电流过载保护时间,过流保护值等均计在特定范围内,以满足在高电流高力矩的启动加速要求,同时还具有短路保护、市电过压,欠压等系列保护,确保系统可靠性安全运行。另外输入电抗器,用于清除电网与变频器之间互相干扰,同时具有提高功率因数作用,经改造后的钢化炉冷却风机,节能效果明显。
节能改造费用,例:
1 350kw变频器2台,单价65000元,总计130000元
2 输入变频器电抗器2台,单价5500.00元,总计11000元
3 系统改造价约141000.00元。
成本回收初步预算:按每条生产线采用250kw风机2台,日工作时间按20小时,电机效率为0.7,节能率为25%,电价按0.6元/度计算:
改造前:250kwh*20*2*0.7=7000kwh
改造后按最低节能20%计算每日节约电费为:7000kwh*20%*0.6 =840kwh
月节约电量:840*30=25200元
预算收回节能改造成本时间:141000/25200≤5.6个月
综上案例所述不难看出,钢化炉冷却风机变频节能改造节能率可达20- 40%,5- 6个月可以收回成本,具有明显的社会效益与显著的经济效益。