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中控 JX-300X DCS控制系统在PVC密闭化生产中的应用

发布时间:2010-08-19 来源:中国自动化网 类型:应用案例 人浏览
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控制系统

导读:

摘 要 在PVC生产中采用JX—300X DCS控制系统,对聚合的全过程进行自动控制,实现了PVC生产的密闭化,达到了预期的效果。   河南神马氯碱化工股份有限公司是年产5万吨PVC的化工企业,原有的聚合DCS控制系统仅对釜...

摘 要 在PVC生产中采用JX—300X DCS控制系统,对聚合的全过程进行自动控制,实现了PVC生产的密闭化,达到了预期的效果。 
  河南神马氯碱化工股份有限公司是年产5万吨PVC的化工企业,原有的聚合DCS控制系统仅对釜温进行控制,系统规模小。2003年11月我们在进行聚氯乙稀密闭化生产技术改造时,由于原控制系统规模小而且无法扩容,经反复调研,最终决定控制系统采用JX-300X。我们在改造时把6台聚合釜的入料控制、升温控制、恒温控制、汽提控制,压缩冷凝回收控制、离心干燥等控制集中在一个DCS控制系统内,实现聚合入料、恒温、出料全过程自动控制。通过几个月来的连续运行,该套系统性能稳定,安全可靠,不仅提高了树脂产量、质量,减轻了工人的劳动强度,而且改善了聚合的工作环境、节约了能源,实现了我们预期的一百釜不清釜、不开盖的目的。现把JX—300X控制系统在聚氯乙稀密闭化生产中的应用情况总结如下:
1 系统选型、配置规模和结构
  通过了解其他厂家的DCS运行状况,结合我们自己的实际情况,为便于转化、分馏DCS系统和聚合DCS两个系统网络连接,最后确定聚合DCS采用浙大中控的JX-300X系统。该套系统不仅能满足生产监视、过程控制、操作画面、参数报警、数据记录及趋势等功能,而且采用的是国内先进的软硬件技术,结构灵活、安全便于维护,满足了工艺要求的需要。根据聚合生产工艺的实际特点,该系统配置模拟量输入68点,热电阻52点,模拟量输出28点,开关量输入210点,开关量输出147点,合计505点。依据这些点数,我们确定设置操作站4台(包括一台工程师站)、控制站1个、控制机柜2个、继电器柜1个,控制回路28个,I/O机笼7个,电源箱4个等系统配置。
  控制站是采集处理信号并进行运算输出,具有故障自诊断功能,控制站主控卡、数据转发卡、电源采用热备用冗余配置,故障时能自动无扰动切换。操作站是提供人机操作界面,接受从控制站传来的工艺流程实时数据,将它转化为相应的过程变量,在显示器上显示出来,供操作员监视、操作。工程师站既可当操作站又可用来进行系统组态。操作站与控制站之间通过高速通信网Scnet完成数据交换,本套系统工艺界面共设16幅,分别为:1)软水、稳定剂操作画面;2)单体操作画面;3)分散剂操作画面;4)引发剂操作画面;5)注水、终止剂操作画面;6)涂釜冲洗水操作画面;7)1#—6#釜的操作画面;8)回收操作画面;9)汽提操作画面;10)恒温控制参数;11)配方表。这些画面满足了聚合生产控制的需要。
2 现场配套电气仪表装置
  这次对聚氯乙稀技术改造,除保留原有的检测变送测量装置、自动控制阀门、电气设备外,又增加检测变送测量设备21台,程控阀门和自动调节阀71台,程控泵15台。
3 控制方案
  悬浮法聚氯乙稀生产过程是把软水、单体、分散剂、引发剂等助剂按一定比例密闭入料,而后通过热水夹套升温、恒温控制、自动注水、加终止剂,自动出料冲洗,通过汽提回收控制装置把残留单体进行回收,经过离心干燥去除水份最后包装成袋状树脂的过程。对于这么一个复杂的过程,采用全自动化控制后,它可以提高生产效率,降低消耗,减少环境污染。因此,这套控制系统主要由这几个部分构成:6台釜的密闭入料控制;6台釜的升温、恒温控制;6台釜的滏釜、出料冲洗控制;汽提塔控制;压缩冷凝回收控制及离心干燥控制等,分别介绍如下:
  密闭入料控制过程比较复杂,控制要求高,采用SC控制语言编程来实现顺控,它包括九个子程序控制:软水程序、稳定剂程序、单体程序、分散剂程序、引发剂程序、中途注水程序、终止剂程序、涂釜程序、出料冲洗程序,各子程序既能相互独立启动,又能联锁启动。当入料主程序联锁按钮打到“IN”时,入料程序全部自动。另外还设有单体回流、冲洗水回流、中途注水回流三个自定义单回路控制。
    3.1 软水稳定剂入料控制
  在操作站上人工选择软水泵、釜号,设定入釜软水量,程序自动启动后判断选釜是否正确,相应阀门是否关闭,否则给以报警提示,程序不向下进行,等待确认后,程序自动打开釜上阀,总管阀、启动软水泵,通过总管上的质量流量计监视控制入釜的流量,当流量累积到配方表中所需的量后,程序发出指令,停泵、关釜上阀,并自动与软水计量槽上的差压变送器检测折算出流量相比较,超过设定误差给以报警提示,防止因进料误差影响产品的质量。另外,稳定剂的加入是在软水加入两吨后自动启动稳定剂程序的。
    3.2 单体入料控制
  如果入料主程序联锁打“IN”状态,软水入料程序结束后,自动启动单体入料程序,首先进行泵和相关阀门、单体槽液位检查,接着开釜上阀、总阀,启动单体泵,等单体流量累计到细流值时,程序发出指令,让单体回流阀固定在50%开度,当单体质量流量计累计到参数表中的设定值时,停泵、关阀,若单体入料量超过设定误差,给以报警提示。
    3.3 分散剂程序控制
  包括分散剂备料和分散剂入料两个程序控制,可以单独启动也可联锁启动。单独启动时,先选釜号进行分散剂备料,打开填充阀,关闭循环阀,向分散剂称量槽内加料,等加到设定值时,关闭填充阀,打开循环阀,称量槽进行超差判断,备料程序结束。由操作工启动入料程序,启动加料泵、打开分散剂加料总阀和釜上助剂阀向釜内入料,当称量槽重量达到槽冲洗点时,打开槽冲洗水阀进行槽冲洗,冲洗流量计进行累积清零到设定值时,关槽冲洗水阀,等称量槽重量达到管道冲洗点时,关加料阀、停泵,打开管道冲洗水阀,进行管道冲洗,冲洗水流量计清零累积到设定值后,关相应阀,程序结束。如果分散剂程序联锁打“IN”状态,备料和入料程序全部自动进行。
    3.4 引发剂程序控制
  单独启动时,首先进行选釜号,接着打开填充阀,关闭循环阀,向引发剂称量槽内进行备料,等达到设定值时,关闭填充阀,打开循环阀,称量槽进行超差判断,备料结束。启动入料程序,启动加料泵,打开引发剂加料总阀和釜上助剂阀,开始向釜内加料,等达到槽冲洗点时,打开槽冲洗水阀,进行槽冲洗,等称量槽的重量达到管道冲洗点时,打开管道冲洗水阀进行正冲、同冲、反冲程序,冲洗完毕后停泵、关阀,如果引发剂入料程序联锁打“IN”状态,引发剂的备料和入料全部自动进行。
    3.5 升温、恒温控制
  软水、单体、分散剂、引发剂等各种助剂加完后,用热水把聚合釜内的混合物料加热到一定温度,引发聚合反应。为缩短升温时间,我们采用全开热水阀的方法,随着釜温升高,热水阀开度逐渐变小,等到釜中部温度达到上限给定时,程序由升温切换到软手动操作,阀门给一固定开度,等釜温升到下限给定值时,由软手动切向恒温控制状态,夹套进口温度调节采用分程控制,4-12mADC控制冷水阀,12-20mADC控制热水阀,由于聚合反应是采用大流量低温差的强制循环冷却法,其工艺本身又是一个大滞后环节,而控制聚合釜内温度必须在±0.2℃内,才能获得聚氯乙烯均匀的分子量分布,提高树脂质量。因此,恒温控制我们采用以釜温为主参数、以夹套进口温度为付参数,釜压作为前馈的复合串级控制系统。参见48m3聚合釜恒温控制流程图、方框图如下图。 
     


    
    
  经过半年来的连续运行,恒温过程釜温控制在±0.1℃以内,拐点温度小于0.5℃,保证了PVC树脂的质量,达到了我们预期的效果。 
  为节约能源,夹套出口温度采用逻辑判断处理器,实现热回水和冷回水控制。当夹套出口温度大于55℃时,热回水阀打开,热水回到热水槽;小于50℃时冷回水阀打开,冷水回凉水塔。为公司节约了大量蒸汽能源。见下图。 
    


  
     
    3.6 中途注水控制 
  当反应釜恒温到一定时间后,自动启动注水程序,打开相应釜注水阀开始自动注水,计时到设定时间后,关釜上阀,停止注水。
    3.7 终止剂入料控制
  从安全角度考虑,我们把终止剂加入程序设计为一个独立程序。何时加终止剂由操作工启动确认,避免误动作带来的麻烦,程序启动后,开终止剂阀,启动终止剂计量泵,到设定时间后停泵、关阀。
    3.8 出料冲洗控制
  当反应釜的终止剂程序启动,确认终止剂已加入釜内,同时釜压降到参数表中的设定值时,程序自动启动出料冲洗程序。打开喷淋阀和冲洗水阀,达到冲冼设定时间后,关相应阀门。为保证冲洗效果,程序设计了两次冲洗过程。
    3.9 涂釜程序控制
  涂釜是密闭入料比较重要的顺控程序之一。涂釜的好坏不但影响树脂的产量、质量,而且决定该套系统运行良好关键步骤之一,我们采用涂釜顺控程序,打开冲洗水阀冲洗一定时间后,开蒸汽阀门烘干,接着开涂釜阀,启动涂釜计量泵,进行涂釜到设定时间后,停涂釜泵,关涂釜阀,继续让蒸汽阀打开一段时间固化,接着打开冲洗水阀进行第二次冲洗,实现自动涂釜过程。几个月来的运行,效果良好,大大提高了聚合釜的生产效率。
    3.10 汽提塔控制
  进料量和出料量是通过DCS采用变频器分别控制进料泵和出料泵电机的转速,从而保证进料量和塔底液位的稳定。塔顶压力和塔底温度控制是通过两个自定义单回路进行PID控制的。
    3.11 压缩冷凝回收控制
  通过DCS系统实现联锁控制,当泡沫捕集器压力≥0.3Mpa时高压阀打开进行高压回收控制。当泡沫捕集器压力降到0.3Mpa以下时低压阀打开,水环压缩机自动启动进行低压回收控制。
  另外,其它一些控制如压缩冷凝尾排压力控制、回流控制、离心机进料控制等全部采用单回路的PID控制.
4 系统调试
  为不影响生产,大部分调试工作都在聚合反应的间隙和停车检修期间进行的。
    4.1 硬件设备调试:
  对现场检测仪表,首先从现场加标准信号从DCS上观察温度、压力、流量显示是否在允许误差范围内,然后从操作站上输出信号看现场阀门动作状态是否符合要求,反馈状态、接点信号显示是否正常,通过此方法,调校自动阀门68台,液位变送器10台,流量仪表6台,重量变送器2台,从调校结果来看,全部满足了工艺要求需要,保证了仪表的精度。
    4.2 软件调试:
  现场仪表按各回路调试正常后,开始进行各子程序调试,向聚合釜内加水,进行水联动实验,启动每个单元的子程序模拟实验,观察阀门动作顺序是否按要求进行。实践证明,这一繁锁工作为主程序的联调打下基础,为最后一次投料成功提供了依据。
5 存在问题及解决办法
  在刚开始的调试、投运过程中我们发现了一些问题并进行了处理。
    5.1 软水和单体入釜过程中无论启动程序或停止程序那一瞬间,总听到工艺管道比较大的一声振动,起初怀疑工艺管道固定不好,后通过仔细观察发现启动程序的那一瞬间,泵、总阀、釜上阀同时启动,出现了共振现象,导致比较大的振动,通过修改启泵、开阀的先后顺序控制程序,解决了这一振动,消除了不安全隐患。
    5.2 每台釜喷淋阀底阀上的限位开关,建议电气和仪表公用一套最好。
  在实用过程中,我们发现喷淋阀和底阀的限位开关,电气、仪表上总出现反馈不同时回来的现象,影响程序继续进行,通过调整线路改造,达到电气、仪表共同的目的。满足了双方的要求。我们认为效果不错。
    5.3 冲洗水泵出口的压力表总打坏。在投运当初,冲洗水泵出口的压力表总打坏,通过修改原有的程序,让冲洗水泵不频繁启动,以及泵出口回流一直处于自控状态,保证了泵出口压力的稳定,解决了大电机频繁启动带来的不安全因素。
6 应用结论
    6.1 JX—300X DCS系统投入运行半年多来,运行稳定可靠、操作简便,使工艺指标得以进一步优化,充分发挥了现有设备生产的能力。
    6.2 使聚合从入料到出料全部实现自动化控制,提高了树脂的产量、质量,稳定了工艺指标,简化了现场操作,减轻了操作人员的劳动强度,提高了劳动生产率。
    6.3 使聚合生产达到一百釜不清釜、不开盖,聚合岗位上基本闻不到单体味,大大改善了聚合的工作环境,减少了有毒气体对人体伤害。
    6.4 提供了通讯接口,通过集线器可以和远程计算机连接,为以后实现调度集中监视工艺过程控制提供了条件。
    6.5 可靠性较高,降低了仪表维护工作量,且由于系统卡件的国产化和通用性,降低了备品备件的库存量和资金占用,降低了生产成本。
    6.6 原有的控制系统,大部分采用常规仪表的控制,控制回路、检测点多,控制仪表多,控制柜多且安装分散。采用JX—300X系统后,整套系统只需2个控制柜、一个继电器柜、4个操作站,大大减少了控制装置的数量,节约资金和空间,充分体现了DCS系统的优越性。
    6.7 由于该套系统功能齐全、技术先进、安全可靠,故障率较低,节约了大量的维护资金,创造了很好的经济效益和社会效益,实践证明,该系统应用是非常成功的。































































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