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LM系列PLC在直线式拉丝机上的应用

发布时间:2009-08-27 17:34   类型:应用案例   人浏览

1 引言

  拉丝机是金属加工行业主要加工设备之一,主要是将粗线加工成各种规格细线,一般由放线、水冷、收线等部分组成,其中电气传动部份主要由拉线电机和收线电机实现。通过PLC来实现拉拔速度设定、操作自动化、生产过程控制、实时闭环控制、自动计米等功能。通过变频器来控制电机的转速。

2 直进式拉丝机变频控制系统

  该直进式拉丝机主要对精轧出来的不锈钢丝进行牵伸,设计的工艺要求为:(1)最高拉丝速度18m/s;(2)加工品种主要是进线Ф6mm→出线Ф2mm(3)停车不能有断头(紧急停车除外)。

  直进式拉丝机是拉丝机中最难控制的一种,由于它是多台电机同时对金属丝进行拉伸,作业的效率很高。不像以前经常遇到的水箱拉丝机和活套式拉丝机,允许金属丝在各道模具之间打滑。由于比较容易在作业过程中拉断,它对电机的同步性以及动态响应的快速性都有较高的要求。本系统共有六个的转鼓,每个转鼓由一台变频器控制并带有机械制动装置,和一个收线电机。每个转鼓之间安装有用于检测位置的气缸摆臂,采用位移传感器可以检测出摆臂的位置,当丝拉得紧的时候,丝会在摆臂的气缸上面产生压力使得摆臂内移。

 

3 控制工艺原理

  该直线式拉丝机控制系统主要分为:点动、联动、加速启动、自动工作和刹车五部分组成。

1)              点动:点动分为前转和后转。当踩下点动脚踏开关时,所选控电机以固定的转速运行,使每个转鼓上的线绕紧。

2)              联动:联动分为前联和后联。第一台转鼓没有前联,第六台转鼓没有后联,中间四台转鼓前联和后联都有。当踩下前联开关时,所选控电机及之前的电机一起转动绕丝;当踩下后联开关时,所选控电机及之后的电机一起转动绕丝。当联动时,电机以某一固定速度旋转。

3)              加速启动:加速启动与联动类似,但没有前后之分,当按下加速按钮时,所选择电机及之前的电机加速启动到设定的速度。

4)              自动启动:当把线全部绕到转鼓上时,按下启动按钮,所有电机一起加速启动,通过PLC里面的PID来调节各个电机的转速,保证在高速运行的状态下不会拉断丝,直到速度达到设定值,收线机也一起运行。当按下停止按钮时,所有电机减速停止。

5)              刹车及急停:当停车状态下,为了防止断线,所有转鼓不允许转动。当在运行状态下,如果发生断线,所有的转鼓要立即停止,防止发生意外。

4 控制系统介绍

    控制系统上位机采用和利时HT6600C系列触摸屏,下位机CPU选用和利时LM3109 PLC控制器,上、下位机之间通过RS485进行通讯。通过逻辑编程处理来自触摸屏以及按钮、传感器等信号,控制6台变频器。图3为控制系统配置图。

 

图3 控制系统配置图

4.1可编程控制器部分

  本系统采用HOLLiAS LM系列PLC控制,配置1个CPU模块LM3109、1个16通道数字量输入模块LM3212、1个8通道数字量输出模块LM3222、1个8通道模拟量输入模块LM3313和3个2通道模拟量输出模块LM3320。

1)CPU模块:LM3109模块的额定工作电压为AC220V,自带40点I/O,提供24路DC24V输入/16路继电器输出。具有1个RS232和1个RS485通讯接口,支持专有协议(仅RS232)/Modbus RTU协议/自由协议。

2)数字量扩展模块:LM3212模块是16路数字量输入处理通道,主要完成数字量信号处理,数字量输入信号的额定工作电压为24VDC。LM3222模块是8路数字量输出处理通道,主要完成触点型数字量的输出处理工作,输出额定负载的电压为24VDC或220VAC。

3)模拟量扩展模块:LM3313模块提供8通道模拟量输入通道,输入范围-10-10V电压信号和-10-20mA电流信号可选,主要完成现场模拟量的输入、采集与处理工作。LM3320模块有2路模拟量输出处理通道,输出范围0~10V电压信号或0~20mA电流信号,完成模拟量信号的输出工作。

表1为系统I/O分配表。

4.2 监控部分

  上位监控部份采用和利时HT6600系列触摸屏,配以监控软件来完成。触摸屏上可以进行参数设置、电机启停控制和显示转速和故障等信息。图4-图7为触摸屏部分监控画面。

 

DI

 

 

 

DO

 

 

I1

IX0.0

1号电机正转

Q1

QX0.0

1#变频正转

I2

IX0.1

1号电机反转

Q2

QX0.1

1#变频反转

I3

IX0.2

1号后联

Q3

QX0.2

2#变频正转

I4

IX0.3

2号前联

Q4

QX0.3

2#变频反转

I5

IX0.4

2号电机正转

Q5

QX0.4

3#变频正转

I6

IX0.5

2号电机反转

Q6

QX0.5

3#变频反转

I7

IX0.6

2号后联

Q7

QX0.6

4#变频正转

I8

IX0.7

3号前联

Q8

QX0.7

4#变频反转

I9

IX1.0

3号电机正转

Q9

QX1.0

5#变频正转

I10

IX1.1

3号电机反转

Q10

QX1.1

5#变频反转

I11

IX1.2

3号后联

Q11

QX1.2

6#变频正转

I12

IX1.3

4号前联

Q12

QX1.3

6#变频反转

I13

IX1.4

4号电机正转

Q13

QX1.4

收线电机正转

I14

IX1.5

4号电机反转

Q14

QX1.5

1#电机刹车气阀

I15

IX1.6

4号后联

Q15

QX1.6

2#电机刹车气阀

I16

IX1.7

5号前联

Q16

QX1.7

3#电机刹车气阀

I17

IX2.0

5号电机正转

Q17

QX2.0

4#电机刹车气阀

I18

IX2.1

5号电机反转

Q18

QX2.1

5#电机刹车气阀

I19

IX2.2

5号后联

Q19

QX2.2

6#电机刹车气阀

I20

IX2.3

6号前联

Q20

QX2.3

7#电机刹车气阀

I21

IX2.4

6号电机正转

Q21

QX2.4

故障指示灯

I22

IX2.5

6号电机反转

Q22

QX2.5

故障复位继电器

I23

IX2.6

断线报警

Q23

QX2.6

急停输出(断线)

I24

IX2.7

变频故障

Q24

QX2.7

 

I25

IX4.0

1号停止

AI

 

 

I26

IX4.1

1号启动(加速)

I1

IW6

 

I27

IX4.2

2号停止

I2

IW8

1号张力控制器

I28

IX4.3

2号启动(加速)

I3

IW10

2号张力控制器

I29

IX4.4

3号停止

I4

IW12

3号张力控制器

I30

IX4.5

4号停止

I5

IW14

4号张力控制器

I31

IX4.6

4号启动(加速)

I6

IW16

5号张力控制器

I32

IX4.7

5号停止

I7

IW18

 

I33

IX5.0

5号启动(加速)

I8

IW20

 

I34

IX5.1

6号停止

AO

 

 

I35

IX5.2

6号启动(加速)

Q1

QW4

变频器1

I36

IX5.3

自动启动

Q2

QW6

变频器2

I37

IX5.4

故障复位(控制复位继电器)

Q3

QW8

变频器3

I38

IX5.5

3号启动(加速)

Q4

QW10

变频器4

I39

IX5.6

减速停车

Q5

QW12

变频器5

I40

IX5.7

 

Q6

QW14

变频器6

 

 

 

Q7

QW16

 

 

 

 

Q8

QW18

 

表1 系统I/O分配表

5 结论

  采用和利时可编程控制器、和利时的触摸屏以及变频器,为直线拉丝机设备提供了机电一体化的系统解决方案,可进行点动、联动和自动控制,提高了拉丝机的自动化程度。同时,控制系统提供非常高的运算速度和控制精度,保证了拉丝的质量,具有很高的可靠性和性能价格比,在保证质量的同时,最大化的降低生产成本。

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