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惠丰变频器在印染行业的应用实例

发布时间:2006-03-18 10:14   类型:应用案例   人浏览

    邯郸某大型印染公司是一家国有大型企业,对外加工承揽各种印染业务,由于邯郸的纺织业比较发达,所以年加工量相当可观。随着交流变频调速的普及,一些老式的设备逐步改造为变频调速,以前该公司采用的大多为进口变频器。
 原变频改造系统在强调降低成本的今天存在以下不足之处:
其一、进口变频器的造价太高
其二、在同步调速改造系统中经常出现频率自己发生变化转速不稳定,导致产品质量下降(原先进口品牌的两台同步、三台同步系统均有此现象)
本次改造的目的与要求
   在降低变频器成本的基础上实现五台电机同步调速,1号、3号、5号电机要求能自动随张的变化大小,达到布的松紧程度始终一致。2号电机要求能够实现瞬间调速功能,即用手按下快进或慢进按钮,频率会立即加快或减慢几赫兹,松开按钮能回到原来的频率继续运转,4号电机通过外部电位器可以微调。


同步控制系统工作框图


具体改造过程
考虑到具体的工艺要求,我们采用了F1000-G0037T3变频调速器和惠丰自主开发的八路同步控制器,采用同步控制器可发使外部模拟信号通过控制器内部的隔离放大器进入同步器内部处理器,利用软件控制及外部硬件电路的配合,使输出到每台变频器的信号相互隔离,但又保持同步,可以使五台变频器控制信号不共地实现调速同步。
现场采用的张力控制为一角度传感器,实质上就是一个电位器当面布的张力发生变化引起角度改变,输出的电阻值也随之变化,经测试电阻值为5.6K。功率1W,以角度传感器替代同步控制器上相应的电位器即去掉同步控制器上1号、3号、5号变频对立的电位器,从角度传感器引三根线至相应的电位器接线处。
 4号电机的调速仍采用同步控制器,原来的电位器只需将同步器输出端引至变频器V2、V3即可。
 2号变频器因需加快进、快慢功能,接线稍麻烦一下,我们利用在电位器两端串电阻的方法实现瞬间调速,具体接线见下图:
 RW2原2号电位器


 
改造中需要考虑的地方:
(1) 角度传感器要根据布的松紧,分辨出对应的V1、V3,保证正确的接线,且角度传感器的抽头位置需根据现场工作转速作调整。
(2) 2号控制线改造图中R1、R2阻值,,需要根据现场工艺的要求(即原电位器阻值大小和频率变化幅度)来选择大小,本次现场采用的是100Ω/1W的电阻
(3) 考虑到现场控制线较长及同步工作的稳定性所用的控制线一律采用屏蔽线。
(4) 控制方式采用模拟量调速,启停由同步控制器键盘上的“运行”、“停止”来操作。
 至此改造结束,根据用户返回来的消息称,效果非常理想,运行很平稳,可靠性非常高。


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