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某公司海天注塑机变频节能改造报告(A15#)

发布时间:2004-08-17 13:50   类型:专业论文   人浏览
我公司于27/02/4002对某公司注塑机进行改造,电机节能比例达到64.28%,总机节能比例达到60.6%,现就改造过程分析如下:
对象:
机台型号:海天机(F180W1)        机台编号:A15#           材料:ABS
产品名称:电熨斗上盖               产品重量:115克          功率:18.5 KW
1. 1料筒温度
工频 第一段:220         第二段210          第三段215        第四段199 
变频 第一段:220         第二段210          第三段215        第四段199
 
1.2注塑条件
工频 注塑压力:一级70      二级90     三级55
     注塑速度:一级50      二级60     三级45
变频 注塑压力:一级70      二级90     三级55
注塑速度:一级50      二级60     三级45
          
工频 回料压力:80      回料转速:120      回料背压:15
变频 回料压力:60      回料转速:120      回料背压:15

1. 3合模条件
工频 合模压力:慢65快120慢40      变频  合模压力:慢65快120慢40
合模速度:慢65快120慢40            合模速度:慢65快120慢40

1. 4开模条件
工频 开模压力:慢65快30慢10       变频  开模压力:慢65快30慢10
变频 开模速度:慢60快55慢20       变频  开模压力:慢60快55慢20

1. 5顶针条件
工频 顶出压力:60   顶出速度:40   顶退压力:40   顶退速度:30   顶出次数:1
变频 顶出压力:60   顶出速度:40   顶退压力:40   顶退速度:30   顶出次数:1

1. 6时间
工频 注塑时间:8S    保压时间:2S    冷却时间:20S     周期:48.5S
变频 注塑时间:8S    保压时间:2S    冷却时间:20S     周期:49S

1. 7系统压力
工频 注塑90  保压50  回料30  合模120  开模10  冷却0  顶出15
变频 注塑90  保压50  回料30  合模120  开模10  冷却0  顶出15

     由以上得知改造前后工艺参数调整不大,且改前改后系统油压变化不大,即产品不会变化。
2、 1 改造前后相的电流的比较表  
(1)改造前后单相电流比较图
 开合模 顶  针 注  射 保  压 回  料 冷  却
改前输入电流(A) 20.1 16.6 30.7 19.4 22.4 21.5
改后输入电流(A) 4.4 5.6 7.8 8.3 9.3 0.3
2. 2改造前后的电度表读数比较
日期  26/09/2002    机台编号  A15#
1  工频实测电度数:     单位: 度  (KW/Hour) 
时间 计数器数 产量差 产量/小时 P(有功率) P/小时
    抄表数 差值 
15:40 300   515.1  
16:10 396 36 72 518.4 3.3 6.6
16:40 435 39 75 521.8 3.4 6.8
17:10 472 37 74 525.1 3.3 6.6
17:40 509 37 74 528.5 3.4 6.8
18:10 546 37 74 531.9 3.4 6.8
平均数   73.8   6.72

2  变频实测电度数:      单位: 度  (KW/Hour)
时间 计数器数 产量差 产量/小时 P(有功率) P/小时
    抄表数 差值 
13:00 559   508.2  
13:30 595 36 72 509.4 1.2 2.4
14:00 631 36 72 510.6 1.2 2.4
14:30 667 36 72 511.8 1.2 2.4
15:00 703 36 72 513 1.2 2.4
15:30 739 36 72 514.2 1.2 2.4
平均数   72   2.4

节能比例: (6.72-2.4)/6.72=64.28%
2.  3 改造前后电度表读数比较(整机)
1  工频实测电度数:            单位: 度   (KW/Hour)  (总电表)
时间 计数器数 产量差 产量/小时 P(有功率) P/小时(*12)
    抄表数 差值 
15:40 300   195.65  
16:10 396 36 72 196 0.35 8.4
16:40 435 39 75 196.35 0.35 8.4
17:10 472 37 74 196.7 0.35 8.4
17:40 509 37 74 197 0.3 7.2
18:10 546 37 74 197.3 0.3 7.2
平均数   73.8   7.92

2 变频实测电度数:             单位:  度   (KW/Hour)  (总电表)
时间 计数器数 产量差 产量/小时   P/小时(*12)
    抄表数 差值 
13:00 559   194.9  
13:30 595 36 72 195 0.1 2.4
14:00 631 36 72 195.15 0.15 3.6
14:30 667 36 72 195.3 0.15 3.6
15:00 703 36 72 195.4 0.1 2.4
15:30 739 36 72 195.55 0.15 3.6
平均数   72   3.12

节能比例: (7.92-3.12)/7.92=60.6%
3 改前电机温度: 40℃
改后电机温度: 44℃
4 改造后生产稳定性、产品质量、机器性能的影响
4.  1改造后生产稳定性的影响
生产过程中未出现异常停机
4.  2变频运作对产品质量的影响
产品经贵厂QC严格检验,质量完全合格。
4.  3改造后对机器性能的影响
由表(1)可知,改造后输入电流比改造前大为减小,使得节能有充分保证。经测量采用变频运做后,电机节电比例达到64.28%,总机节电比例达到60.6%,节能效果显著。
改后温度有所提高,但仍在正常范围内,且提高不多。因为电机在变频状态下的整个运做过程是以不同转速运行。电机的散热风扇风力减小的缘故。建议保持电机及其风扇的清洁。


5. 总结论

经过上海龙贞自动化系统有限公司改造A15#海天型机,电机节电率达64.28%,总机节电率达60.6%,效果显著,机器运行稳定,安全性完全符合要求。



















































































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